地點:化肥廠合成車間
時間:1983年8月3日
原因:檢維修
內(nèi)容及開車后暴露的問題
氨氣壓縮機組(105J/JT)是合成回路的冷凍壓縮機,采用兩缸三段壓縮,并通過三臺換熱器向合成系統(tǒng)提供高壓氨分離所需的冷量,同時還提供合成氣壓縮機段間氣體冷卻所需的冷量。
壓縮機由美國DELAVAL公司制造,低壓缸有4級葉輪,一段壓縮,型號:4C57;高壓缸有7級葉輪,分兩段壓縮,型號:7CK45。低、高壓缸均為水平剖分結(jié)構(gòu),軸端密封均采用美國KAYDON公司的機械浮環(huán)組合密封。
1983年8月3日9時,當(dāng)班操作工發(fā)現(xiàn)氨氣壓縮機組(105J/JT)油箱油位下降較快,為維持生產(chǎn),廠里決定向油箱中補油,同時加強對密封油的調(diào)整。但是,到了當(dāng)晚19時,巡檢工人發(fā)現(xiàn),從尿素造粒塔出來的成品尿素變成了米黃色,合成車間從閃蒸槽排出潤滑油約1800kg。機組被迫停車檢修。
原因分析
機組解體后,發(fā)現(xiàn)高壓缸出口端機械密封有問題:(1)靜環(huán)密封圈松軟無彈性;(2)外環(huán)的橡膠密封圈漲大。這些現(xiàn)象說明,密封圈的材質(zhì)不耐氨和油,漏油是備件質(zhì)量問題造成的。但是由于處理方法不當(dāng),使?jié)櫥筒粩嗟芈┑焦に囅到y(tǒng),影響了成品質(zhì)量。
采取的措施
氨氣壓縮機組停車檢修,更換合格的機械密封。
后評語
1.機組的備件質(zhì)量是機組運行質(zhì)量的第一關(guān),要堅決控制住;
2.機組出現(xiàn)異常現(xiàn)象時,要認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因,講究科學(xué),對癥下藥,不可胡干蠻干。
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