地點:化肥廠合成車間
時間:1986年9月
原因:檢修
內容及開車后暴露的問題
合成氣壓縮機組(103J/JT)由中壓冷凝式汽輪機和高壓背壓式汽輪機兩臺汽輪機聯合驅動,壓縮機由低壓缸和壓縮機高壓缸串聯而成,汽輪機是美國DELAVAL公司產品,壓縮機是美國CLARK公司產品。合成裝置甲烷化后的氮氫氣體,經過低壓缸壓縮后,進入合成氣/甲烷化爐進料氣換熱器(136-C)管側,與甲烷化爐進氣進行換熱,再經水冷器(116-C)、氨冷器(129-C)進一步冷卻,在8℃左右進入高壓缸,經七級壓縮后,與由合成塔返回的循環氣在第八級入口混合,并在第八級進一步壓縮,然后送至合成回路。
中壓汽輪機(型號:GJMV)采用噴嘴調節進汽,兩層缸體,整鍛轉子,徑向軸承為可傾瓦塊軸承,止推軸承工作面采用金斯伯雷型,非工作面為平面軸承。高壓汽輪機(型號:GJMV-DC)也采用噴嘴調節,徑向軸承為可傾瓦塊軸承,止推軸承為雙面金斯伯雷型。汽輪機調節系統包括轉速調節系統和中壓蒸汽壓力調節系統。轉速調節系統是由低壓缸吸入壓力調節器(PRC-6)與TM調速器組成的串級調節系統,通過控制吸入壓力,使機組轉速滿足工藝負荷的要求;中壓蒸汽壓力調節系統是由PRC-12壓力調節器和高壓伺服馬達構成的單級調節系統,通過調節高壓蒸汽進汽,維持中壓蒸汽管網壓力穩定。TM調速器與伺服馬達之間通過二次油壓相互協調,實現非聯動控制。
1986年9月27日該機組大修結束,在開車過程中,高壓汽輪機(103JAT)出口振值達到紅燈報警,機組反復停開多次。在第五次開車時,當壓力調節器(PIC-12)全開后,103JAT出力仍不夠,27日零點被迫對103JAT停車搶修。檢查提板閥拉桿時,發現提板閥東側拉桿已經在背帽上方約10mm處斷開。
原因分析
1.高壓汽輪機(103JAT)振動大是對中精度不夠所致;
2.103JAT出力不足,是因為提板閥拉桿斷,調節汽閥打不開,蒸汽量不夠;
3.提板閥拉桿斷,是因為在反復開車過程中,加速了提板閥的危險截面(即斷裂處)疲勞裂紋的擴展,最后強度不夠所致。
采取的措施
停車更換提板閥拉桿,重新對機組找正。
后評語
機組的對中是檢修的關鍵環節,必須由有經驗、責任心強的員工來完成,有必要經過車間、機動科和設備副總三級驗收來把關。
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