事件發生經過:2010年6月6日11時30分左右,某油庫接卸1100余噸0號柴油進D-06-020號罐,在計量員、值班主任、油庫調度員對卸油工藝流程確定無誤后,碼頭啟泵卸油。啟泵后,計量員在監控室監控發現D-06-020號罐進口閥門(電動閥門)狀態指示變為紅色,處于關閉狀態,計量員立即報告值班主任,并通知碼頭接卸人員停泵。隨后值班主任、調度員、計量班長等相關人員到現場檢查,發現D-06-020號罐進口閥處關閉狀態,重新打開后約一分鐘左右又自動關閉,重復幾次依然如此。最后值班主任決定斷開該油罐電動閥電源,暫停卸油作業。由于監控人員堅守崗位發現及時,避免一起生產事故發生。
事件原因分析:油庫缺少對電動閥維修的技術人員,致電動閥日常維保不到位,沒有及時發現障前癥兆,從而導致電動閥出現故障是造成此次事件的直接原因。
整改防范措施:一是要加強對員工的責任意識教育,提高員工責任意識;二是卸油作業時要嚴格按照卸油作業指導書、接卸油管理規定規范操作,不折不扣地執行好每個操作環節;三是要認真落實巡回檢查制度,及時發現事故隱患和有效處臵突發事件;四是要加強對維修人員的業務技能培訓,提高維修人員在設備日常維保中,對設備故障的研判能力,避免故障的發生;五是要認真落實崗位制,把個人工作業績與部門二次分配有機結合起來,增強員工工作責任心。
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