一、12404工作面概況及事故經過
12404綜采工作面所在煤層為1-2煤,位于補連塔井田四盤區。工作面順槽底板最高標高為+1080m,最低標高為+1060.85m;地表最高標高為+1320.9m,最低標高為+1247.5m。走向長度3622m,傾斜長度311m,12404工作面目前回采區間基巖厚度約220m,松散層厚度約15m,頂板為泥巖,層理極為發育,膠結差,回采過程中頻繁出現漏矸、冒落現象。
7月23日早班10時工作面推進至3194m,當煤機割煤到機尾時, 150#-172#頂板局部垮落,13時工作面刮板鏈被石頭卡斷,停機處理刮板鏈,15:40分處理完畢。7月23日中班接班開機生產時,跟班隊長王井山發現機尾頂板極為破碎時,決定先在機尾連續加刀,以便接住頂板。第一次進機尾時,拉架時機尾頂板又出現了大面積冒落;第二次進機尾時,再次發生了大面積垮落,且冒落高度1.5-2.2m左右,梁端距1.3-2.0m左右(伸縮梁伸出后)。在150-159架冒落區距1-2煤煤層頂板1.5-1.7m處存在厚度0.3-0.4m的煤炭夾層。當即王隊匯報隊長及礦領導,必須采取措施處理。由于頂板冒落范圍大且巖層穩定性差,為了防止漏冒區進一步擴大,經研究決定于7月23日中班立即組織所需物料及相關設備,24日夜班00:00時開始對頂板漏冒區采取錨索及注射馬麗散方式進行加強支護,至24日18:40分共計注施工馬利散注漿孔14個注射馬利散16噸,施工錨索22套,頂板及煤幫基本加固完畢。19時開始開機生產,在機頭段割煤準備把工作面調平后在機尾連續進刀以接住頂板。但至23時割煤兩刀時發現煤機左搖臂存在問題,隨即組織技術人員及服務工程師進行檢查,25日00:30分匯報設備管理中心及總調度室。
二、12404工作面冒頂原因分析
冒落的主要原因一是12404工作面目前回采區間基巖厚度約220m,松散層厚度約15m,直接頂為泥巖層理極為發育,局部膠結,不穩定,存在煤巖互層,回采過程中頂板極難控制,周期來壓時顯現明顯,造成頂板冒落。二是12404工作面支架連續直搬三個綜采工作面(12402-2面、12403-2、12404工作面),總過煤量約1600萬噸,未進行相修、大修,支架各級油缸(一二級護幫板油缸、提底油缸)、結構件(一二級護幫板)、液管以及立柱損壞量較大,且配件到貨不及時,導致支架存在問題較多。三是404回順頂煤厚,13聯巷位置對應處頂煤厚1.8米,正常情況下過渡架為15架,但由于機尾受二次采動影響,頂煤留設難度大,易冒落,造成采高較大。
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