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裕東電廠#1機(jī)組#5軸瓦燒損事故報(bào)告

2005-12-12   來源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0
      二00四年九月二十九日#1機(jī)組168試運(yùn)后消缺工作結(jié)束重新啟動(dòng),15:56#1發(fā)電機(jī)并網(wǎng);運(yùn)行二十七小時(shí)后由于#1機(jī)組#5軸瓦溫度異常升高到113.35℃于9月30日18:58緊急停機(jī),于10月24日啟動(dòng),機(jī)組停運(yùn)24天;事故發(fā)生后,裕東公司迅速組成了有關(guān)各方參加的事故調(diào)查組(詳見附件1),對(duì)事故進(jìn)行了分析處理,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、事故現(xiàn)象:
      #1機(jī)組168小時(shí)試運(yùn)結(jié)束后停機(jī)消缺工作于2004年9月29日全部結(jié)束。
      9月29日7:56#1鍋爐點(diǎn)火,12:54#1汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),15:56#1發(fā)電機(jī)并網(wǎng);9月30日11:50~14:55滿負(fù)荷運(yùn)行3小時(shí)后減負(fù)荷至200MW。
     #1機(jī)組在停機(jī)檢修再次啟動(dòng)后,除#4、#5軸瓦外其他軸瓦溫度均沒有明顯變化,其中#4 軸瓦溫度82℃、#7軸瓦溫度92℃;但#5軸瓦溫度異常升高,在啟動(dòng)時(shí)瓦溫為65℃,在29日17:02#5軸瓦溫度升到83.7℃,回油溫度為62℃;到9月30日上午10:00#5瓦金屬溫度由85.24℃以0.5℃/小時(shí)速率開始緩慢上升,16:00#5瓦的油膜壓力開始由1.6MPa緩慢下降,18:00#5瓦金屬溫度上升到96.4℃,#5瓦的油膜壓力下降到0.5MPa,啟動(dòng)交流潤(rùn)滑油泵以提高潤(rùn)滑油壓力,調(diào)整潤(rùn)滑油溫在40℃左右,#5瓦金屬溫度仍然持續(xù)上升,18:43減負(fù)荷到50MW,18:47#5瓦金屬溫度開始直線上升,11分鐘后由97.2℃上升到113.35℃(18:58),同時(shí)#5瓦回油溫度由65℃升到74.56℃,運(yùn)行人員果斷打閘停機(jī)。(#5瓦油膜壓力下降時(shí)#3、4、6瓦的油膜壓力分別是3.0/0.5MPa、4.0MPa、2.2MPa沒有變化)
在#5瓦金屬溫度開始上升過程中,其振動(dòng)也出現(xiàn)了異常波動(dòng)。
15:09負(fù)荷212MW,5X由30μm升到60后又降至32μm,5Y由28μm升到65μm后又降至32μm,#5瓦振動(dòng)由17μm升到47μm后又降至19μm;波動(dòng)2次。此時(shí)其他瓦振動(dòng)沒有異常波動(dòng)。
17:11負(fù)荷200MW,5X由32μm升到58μm后又降至29μm,5Y由32μm升到62μm后又降至27μm,#5瓦振動(dòng)由19μm升到42μm后又降至16μm;波動(dòng)3次。此時(shí)其他瓦振動(dòng)沒有異常波動(dòng)。
19:11汽輪機(jī)惰走至875轉(zhuǎn)/分,5X。叮拨蹋,5Y。担拨蹋恚#低哒駝(dòng)84μm,#6、7軸振分別達(dá)到了200μm、220μm。
19:17汽輪機(jī)600轉(zhuǎn)/分,啟動(dòng)頂軸油泵,#5瓦頂軸油壓5.5MPa左右(比原來停機(jī)盤車狀態(tài)下低了3~4MPa)。19:26汽輪機(jī)300轉(zhuǎn)/分破壞真空,19:36汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到零,汽輪機(jī)惰走38分鐘。
二、事故處理經(jīng)過:
我公司#5軸瓦為上海汽輪電機(jī)廠供貨,軸瓦為球面支撐,軸瓦烏金為錫基軸承合金,軸瓦鑄件內(nèi)不開鳩尾槽,軸瓦下半部接觸角為130度,設(shè)計(jì)要求不得修刮瓦面。軸承進(jìn)油在上半瓦45度處進(jìn)入軸頸。
停機(jī)后,我公司積極與施工單位及設(shè)備廠家聯(lián)系,并先后于10月10日、10月12日、10月15日召開了三次會(huì)議對(duì)#5軸瓦進(jìn)行了事故預(yù)分析、事故分析及處理方案審定。經(jīng)2004年10月12日揭開#5軸瓦檢查,發(fā)現(xiàn)存在鎢金碾壓損壞,現(xiàn)場(chǎng)無法修復(fù),立即連夜將瓦送上海電機(jī)廠檢查檢修。13日上午,經(jīng)過上海發(fā)電機(jī)廠對(duì)該瓦超聲波檢查發(fā)現(xiàn)鎢金嚴(yán)重脫胎,下瓦頂軸油囊磨損。我公司感到事情嚴(yán)重,派專車去上海發(fā)電機(jī)廠將超聲波儀器及專業(yè)檢測(cè)人員接到永城,對(duì)#1、2機(jī)組的#5、6、7軸瓦進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)#1機(jī)組#6軸瓦也存在細(xì)微缺陷,其他軸瓦均未發(fā)現(xiàn)有脫胎現(xiàn)象,針對(duì)這一現(xiàn)象,河北電建一公司提出了三種處理方案:
1.對(duì)#5軸瓦脫胎部位進(jìn)行局部修補(bǔ)。
上海電機(jī)廠認(rèn)為該方案雖然時(shí)間較短,但是由于脫胎面積較大,處理不能保證補(bǔ)焊質(zhì)量。
2.利用原#5軸瓦瓦底重新澆鑄鎢金。
上海電機(jī)廠認(rèn)為澆鑄鎢金過程中可能會(huì)造成瓦胎變形,與舊瓦相比中心變化較大。
3.用新的軸瓦更換#5、#6軸瓦。
經(jīng)過多方論證認(rèn)為:第一種方案因質(zhì)量不能保證,不可行;第二種方案用重新澆鑄鎢金變形后的該瓦,回裝工藝及要求、檢修工期與使用新瓦基本相同;第三種方案雖然工期較長(zhǎng),但是能夠保證安全運(yùn)行,符合規(guī)范要求。同時(shí)發(fā)電機(jī)廠也表明了觀點(diǎn):新軸瓦到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,應(yīng)該進(jìn)行研瓦檢查,保證接觸良好;因?yàn)椋#怠ⅲ遁S瓦都要更換,低-發(fā)聯(lián)軸器中心最好重新檢查一下,以確保安全。我們認(rèn)為機(jī)組的安全可靠運(yùn)行是頭等大事,一切工作應(yīng)該嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行,于是決定采用第三方案,而且認(rèn)為#5、6軸瓦經(jīng)初步檢查符合要求且研磨工作量較小,完全可以不拆卸發(fā)電機(jī)的上端蓋,檢修工期可大大縮短。經(jīng)大家共同努力,檢修工作于2004年10月23日23時(shí)結(jié)束,機(jī)組于10月24日2:23分點(diǎn)火啟動(dòng),10:40開始沖轉(zhuǎn),14:47分汽機(jī)滿轉(zhuǎn),16:22并網(wǎng)成功。
此次開機(jī)后通過對(duì)各瓦運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè),運(yùn)行正常,瓦溫、振動(dòng)均在正常范圍之內(nèi)(見附件4:#5瓦損壞后處理結(jié)束機(jī)組正常運(yùn)行中各參數(shù))。
三、事故原因分析:
在事故分析會(huì)中,各位專家針對(duì)#5軸瓦的檢查情況和發(fā)電機(jī)組運(yùn)行情況發(fā)表了自己的看法和意見,認(rèn)為造成#5軸瓦磨損的原因如下:
1.#5軸瓦在制造期間少了一道脫氫工藝,使得烏金與瓦塊接合面處存有氫氣,運(yùn)行中氫氣聚集導(dǎo)致軸瓦鼓包,破壞了頂軸油膜壓力,引起軸瓦溫度升高,積累到一定程度使得油膜壓力下降幾乎到零,從而導(dǎo)致軸瓦磨損,這是這次事故的主要原因。
2.運(yùn)行中潤(rùn)滑油質(zhì)較臟,是機(jī)組運(yùn)行的一個(gè)不安全因素,現(xiàn)已加強(qiáng)濾油,改善油質(zhì);
3.通過分析與檢測(cè),此次事故與安裝質(zhì)量聯(lián)系不大,#1機(jī)組沉降均勻(見附件3:沉降觀測(cè)示意圖)。
4.通過DAS記錄的#5軸瓦溫度上升曲線與運(yùn)行人員記錄的油膜壓力下降數(shù)據(jù)分析基本吻合,印證了“軸瓦鼓包造成油膜壓力下降幾乎到零,從而導(dǎo)致軸瓦磨損”這一結(jié)論。
綜上所述,這次事故的主要原因就是#5軸瓦在制造期間少了一道脫氫工藝,使得烏金與瓦塊接合面處存有氫氣,運(yùn)行中氫氣聚集導(dǎo)致軸瓦鼓包,破壞了頂軸油膜壓力,引起軸瓦溫度升高,積累到一定程度使得油膜壓力下降幾乎到零,從而導(dǎo)致軸瓦磨損。
四、預(yù)防措施:
1.事故發(fā)生后,裕東公司領(lǐng)導(dǎo)極為重視,按照“四不放過”的原則,舉一反三,積極與設(shè)備廠家聯(lián)系,對(duì)同類型的軸瓦分別進(jìn)行了檢查更換,此次共更換了#1、#2機(jī)組的#5、#6軸瓦以及備用軸瓦等6塊瓦,杜絕以后類似事故的發(fā)生;
2.運(yùn)行中加強(qiáng)濾油,加強(qiáng)對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)的監(jiān)測(cè)化驗(yàn),以保證潤(rùn)滑油質(zhì)良好;
3.加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn)和教育,加強(qiáng)對(duì)各軸瓦溫度、振動(dòng)的檢查檢測(cè),加強(qiáng)汽機(jī)各參數(shù)的監(jiān)視和控制,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào),果斷地、正確地處理。

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