(一)事故概況
2003年4月23日18時05分,內蒙古天野化工(集團)有限公司合成車間發生壓力容器法蘭泄漏、爆炸、著火重大事故,直接經濟損失235.6萬元。
事故設備系為合成汽化B爐系Ⅲ類反應壓力容器,外徑2420mm×50mm,設計壓力6.6MPa,操作壓力5.9MPa,設計壁溫350℃,操作溫度1350~1550℃,介質為原料氣。
4月23日17時50分,合成車間汽化工巡檢至汽化車間四樓時,發現汽化B爐拱頂連接嘴的法蘭有一處小火苗,遂向班長報告,待2人趕到四樓時,火焰已包圍整個法蘭向上卷燒,即向中控室報告。18時05分事故發生,燒嘴崩出,燒嘴水夾套嚴重損壞,拱頂本體壁鼓包及過燒(位置為測點132正上方距其80mm,正北偏東45?角線上),對應方的法蘭兩條載絲孔有脫扣痕跡且法蘭嚴重變形,對應鼓包處的爐磚有一凹陷坑。
(二)事故原因分析
直接原因:燒嘴水冷壁夾套泄漏,冷卻水蒸汽對拱頂局部爐磚沖刷造成爐磚損壞,導致汽化B爐拱頂局部溫度升高,在未監控的情況下使拱頂局部超溫、鼓包,造成M27的相鄰的兩條螺栓脫扣,拱頂法蘭變形,法蘭密封失效,高溫工藝介質氣體氣體泄漏后噴著火,其他拱頂法蘭連接螺栓過熱后強度降低,在B爐系統內5.65MPa壓力作用下拉斷固定螺栓,燒嘴崩出。
主要原因:操作工嚴重違反操作法和工藝紀律是事故的主要原因。從儀表記錄看,事故發生前操作工未對拱頂溫度進行監控,在當班生產中,增加30%負荷后,仍未及時調整,甚至在聲光報警后也未進行確認,直至事故發生。
(三)預防同類事故的措施
1.加強組織員工學習《安全生產法》及有關規范、規章和操作規程,定期進行檢查和考核。
2.嚴格工藝紀律,加大工藝指標的檢查和考核力度,落實崗位責任制。
3.制定汽化爐專項管理規定,加強監控力度和巡查頻率。
4.進一步研究應急預案,研究聯控機構,一旦發生異常情況,實施自動控制。