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氯乙烯生產爆炸事故

2008-07-17   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  1、事故經過

  1989年8月29日,遼寧省本溪市某化工廠聚氯乙烯車間聚合工段,3號聚合釜軸封處有泄漏,,班長便找出來出料工準備用扳手進行緊固處理。這時,由于軸封處和入孔處[入孔墊已被沖開]均大量泄漏氯乙烯單體,無法處理,也無法上前打開放空閥放空,班長即讓出料工到一樓打開釜底放料閥,將釜內料液排放至室外回收池,進行泄壓處理。值班主任、聚合工段副工段長、氯乙烯工段工人等數也聽到氯乙烯單體外泄的嘯叫聲后趕到現場。此時,大量氯乙烯單體彌漫在聚合工段廠房內,由于靜電[或工具撞擊火花]等因素,發生了空間爆炸,隨即起火。死亡12人,重傷2人,輕傷3人。聚合工段1022m2的3層磚結構廠房坍塌,2號聚合釜[處于聚合反應初期]、4號聚合釜[處于聚合反應中期]入孔墊被這些釜、槽內的氯乙烯單體的計量槽從3樓坍塌于3號釜附近,這些釜、槽內的氯乙烯單體的外泄又加劇了火勢。這次爆炸使廠房內的設備遭到不同程度的破壞,爆炸沖擊波使周圍50m范圍內的建筑物門窗玻璃被毀壞,直接經濟失約22萬元。

  2、事故分析

  錯誤的操作是導致這起事故的直接原因。現場勘察發現,3號聚合釜2個冷卻閥門[一個為循環水閥門,另一個為深井水閥門]均處于關閉狀態,據了解,該廠有這類“習慣性”操作。雖然3號釜已反應8h,處于聚合反應的中后期[該廠聚合反應一般為11h左右],反應還是處于較激烈的階段,關閉冷卻閥門必然使大量反應熱不能及時導出。造成釜內超溫超壓,導致軸封密封不住,入孔墊被沖開,大量氯乙烯單體外泄,遇靜電或其他點火源,產生爆炸。

  安全管理薄弱。對于上述操作,該廠沒有引起重視。另外,聚合釜防爆片[有的該為重錘式安全閥]下的閥門全部關死,使安全泄壓裝置在超壓時不能發揮作用。該廠安全規程上規定要定期檢驗安全閥,而實際上根本沒有裝安全閥。聚合釜設計圖上選用的入孔墊為橡膠墊,而該廠使用的是高壓橡膠石棉墊,且墊了4層。

   員工技術素質差。該廠聚合工段是技術性較強、危險性較大的工段,在87名職工中有29名臨時工,占33%;聚合崗位12名看釜工中有9名臨時工,占75%;這起爆炸事故死亡的12入中有7名臨時工,占58%。該廠對這些人員缺乏針對性的教育培訓和考核。


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