(1981年1月11日8時(shí)23分 其它爆炸)
一、事故概況及經(jīng)過(guò)
1981年1月11日8時(shí)23分,遼寧省清河發(fā)電廠脫氧器發(fā)生爆炸,死亡9人,重傷3人,輕傷3人,直接經(jīng)濟(jì)損失500余萬(wàn)元。
是日7時(shí)40分,該廠7號(hào)機(jī)組汽機(jī)運(yùn)行一班司機(jī)發(fā)現(xiàn)脫氧器水位僅為1.5米,低于1.8至3.2米的規(guī)定水位,就用電話與化學(xué)水分廠聯(lián)系供水,同時(shí)通知司泵把水泵開(kāi)大一點(diǎn)。7時(shí)55分,汽機(jī)運(yùn)行二班司機(jī)、副司機(jī)在接班時(shí)發(fā)現(xiàn)脫氧器水位只有1.6米,仍未達(dá)到規(guī)定水位,就不同意接班。此時(shí),運(yùn)行一班副司機(jī)從控制室(9.6米)下至零米,在1號(hào)泵已開(kāi)的同時(shí)又打開(kāi)2號(hào)水泵。8時(shí)19分,水位達(dá)1.8米,壓力為4.7公斤,雙方這才同意交班。在一班正、副司機(jī)離開(kāi)控制室行至6號(hào)機(jī)組時(shí),二班司機(jī)追出聲稱(chēng)脫氧氣壓力偏高,要他們返回去。當(dāng)一班副司機(jī)返回控制室,二班司機(jī)隨后返回而未進(jìn)控制室前,突聽(tīng)一聲悶響,于是2人便急忙轉(zhuǎn)向梯口向上部脫氧器方向察看,此時(shí)巨爆發(fā)生,26米高層建筑全部塌落;位于26米高處的脫氧器,碎片橫飛,180噸溫度在150度以上的熱水傾瀉而下,從零米的司泵到9.6米的控制室全被建筑預(yù)制構(gòu)件所覆蓋,廠房玻璃全部破碎,兩面承重高墻向外張裂,同時(shí)引起24萬(wàn)伏變壓器著火。
二、事故原因分析
1.運(yùn)行一班在二班強(qiáng)調(diào)脫氧器水位不夠的情況下,增開(kāi)了一臺(tái)低溫水泵供水,水位上升,但壓力下降。為保證脫氧質(zhì)量,須升高壓力,升壓來(lái)源有2個(gè):即二段抽氣壓力26.5公斤,或三段抽氣壓力13公斤。按規(guī)程規(guī)定在15萬(wàn)負(fù)荷時(shí)不能開(kāi)二段抽氣。一班為急于下班,打開(kāi)二段抽氣(事故后檢查二段抽氣閥門(mén)全開(kāi))造成壓力急劇上升,直至脫氧器超壓而爆炸。
2.設(shè)備有缺陷,7號(hào)機(jī)組抽氣調(diào)節(jié)門(mén)失靈,其它機(jī)組抽氣調(diào)節(jié)門(mén)也都不好使。在脫氧器壓力升高時(shí),操作人員失去調(diào)節(jié)壓力手段,于是不得不將進(jìn)氣壓力靠閥門(mén)進(jìn)行調(diào)節(jié),拆除自保磁,小開(kāi)小關(guān)控制進(jìn)氣,使閥門(mén)漏量越來(lái)越大。而且開(kāi)、關(guān)失靈,有時(shí)能開(kāi)不能關(guān)。電動(dòng)開(kāi)關(guān)不好使,還得靠手動(dòng)。另外,靠閥門(mén)調(diào)節(jié),手柄沒(méi)刻度,只能憑估計(jì)調(diào)節(jié)。7號(hào)機(jī)組事故前,二段抽氣光信號(hào)失靈,開(kāi)關(guān)動(dòng)作只有綠燈亮,紅燈不亮,造成操作工的盲目性。
脫氧器的重要附件——安全閥與脫氧器最大承受壓力相近,起不到保險(xiǎn)作用。
3.管理不善。長(zhǎng)期以來(lái),只重視高壓容器,忽視低壓容器。沒(méi)有認(rèn)識(shí)到屬于低壓容器的脫氧器能夠爆炸。所以,從不作定期檢修,有時(shí)雖有檢修,亦不作探傷試驗(yàn)和壓力試驗(yàn)。事故前機(jī)組工作同志已提出:二段軸氣開(kāi)關(guān)不好使,要求電氣給予檢查,但直至事故發(fā)生,也一直未進(jìn)行檢修。
4.1980年以來(lái),該廠曾發(fā)生過(guò)數(shù)起傷害事故,但均未作嚴(yán)肅處理。輸煤系統(tǒng),粉塵超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)若干培,事故現(xiàn)場(chǎng),脫氧器周?chē)m約半尺厚,積塵造成煤塵爆炸。而且,從輸煤到粉碎整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)完全是敝開(kāi)式作業(yè),危險(xiǎn)性極大。
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