(一)事故概況
2003年5月1日1時45分,福州耀隆化工集團公司氮肥廠合成工段在生產過程中,1.8m?/min循環機出口高壓管道(規格為?180mm×30mm,介質為氮氣)突然發生爆炸,全廠緊急停車卸壓,切斷所有崗位氣源,控制火勢并撲滅。事故造成2人死亡,2人重傷,直接經濟損失15萬元。
該管道為氮肥廠合成工段循環機出口總管,管長48m,設計壓力31.4MPa,介質為氫氮氣,材料為20鋼。
該管道建于1999年12月,由福建省輕工業安裝公司安裝;2000年1月投用,事故發生前運行正常。
管道沿整條管子縱向開裂,并產生碎段、碎片,斷口較平齊,呈脆性破壞性特征。車間儀表、電纜燒毀,窗戶玻璃被震碎。
(二)事故原因分析
1.直接原因是鋼管材質不合格。鋼管含碳量遠高于規定值,沖擊韌性遠低于規定值,判定不是20鋼管。
2.鋼管供應商業務員出具虛假的質量保證書抄件,導致不合格鋼管被誤用。
3.公司對這批鋼管進貨沒有把住質量關,采購不慎,竣工后未按規定進行驗收就投用,此外,合成工段控制室的設備不符合消防要求。
(三)預防同類事故的措施
1.建立健全物資購銷質量保證體系和相應得規章制度,并嚴格執行。
2.加大管理力度,進行重點檢查,對本企業的壓力管理開展普查整治。
3.加強材料采購的質量監控工作。
4.做好重點部位的防火防爆工作。
5.加強對職工的安全教育和培訓,增強職工的自我防護和處理事故的能力。