一.事件經過
1994年8月24日,某化工廠沸石脫硫裝置脫硫劑吸附已近飽和,達不到吸附效果,決定對沸石再生。按正常操作程序對爐膛進行氮氣置換,把供燃燒的燃料煤氣引到點火器和加熱爐根部。燃料氣接通點火器,點燃點火器,把點火器插入爐膛,點火器正常燃燒。在開供爐膛燃料氣閥門時,火焰熄滅。點火失敗。在第二次點火插入點火器時。產生瞬間爆燃,火焰從視孔噴出1m多遠。操作工人安全帽被氣流擊下,面部輕微燒傷。
二.原因分析
經現場調查發現,爐膛內壁保溫材料坍塌,導致通風口部分堵塞。剛剛用氮氣置換完的爐膛內沒有足夠的氧氣,插入點燃的點火器后,點火器能正常燃燒。當爐膛通入煤氣后,氧氣不足,火焰熄滅。在首次點火沒有成功的情況下,點火器供氣閥門沒有立即關閉和供爐膛燃料氣閥門已經開過,導致煤氣充滿爐膛。通風口開通后,爐膛內煤氣達到爆炸極限,憑工作經驗沒有對爐膛進行氮氣置換和化驗分析,第二次點火,插入點火器時發生爆燃傷人。
三.預防措施
為預防類似現象的發生,筆者認為在點加熱爐的過程中應注意以下幾點:
1.加熱爐是不經常啟用的設備,長時間擱置,容易被人忽視,可能存在各種安全隱患,所以在啟用前要對設備、閥門、安全附件進行全面的檢查。
2.加強對操作人員的安全教育,使其對整個過程能發生爆燃的幾個問題深入了解。例如:點火器插不到位、通風口堵塞、爐膛內充煤氣過快等。
3.嚴格執行動火規定。每次點火前,不經化驗分析或化驗分析不合格禁止動火。
4.加強崗位培訓,避免誤操作現象的發生。
5.在點點火器時,點火器的煤氣不要開太大,人要站在上風口,防止煤氣中毒發生。
6.點火前要沉著冷靜,做好突發事件發生的準備。只要嚴格按崗位操作規程操作,事故的發生是可以避免的。
總之,在點加熱爐的過程中,應加強安全管理,制定好各種安全防范措施,提高安全意識,嚴格按崗位操作規程和崗位操作法作業,類似的事件是可以避免的。