事故名稱:氯氣干燥系統爆炸。
發生日期:1989年5月24日。
發生單位:天津某廠。
事故經過:當天零時月40分,操作工分析氯氣純度為93.1﹪,總管氯中含氫為0.027%,氫氣純度為95.4%。2時10分操作記錄:氯氣泵出口壓力為6.8×104Pa,輸送壓力為6.8×104Pa。操作工發現氯氣總管壓力(調節)為2943~392Pa,泵出口壓力和輸出壓力突然下降,當即判斷2#泵壞,但還未來得及啟動備用泵,氯系統就爆炸了。這次爆炸使3臺氯氣冷卻塔(500~2400mm)﹑l臺泡沫干燥塔、l臺氣酸分離器(PVC)、一套氯氣泵聯軸器及氯系統管道遭不同程度損壞.
原因分析:氯氣、氫氣干燥工序是在一個工段進行操作的,而氯氣、氫氣是手動調節,壓力上下波動很大。爆炸后查看現場發現,氯氣泵聯軸器斷成兩節。襯里是甲25mm聚丙烯材質。聯軸器斷后電機運轉正常,泵停止轉動。由于氯氣壓力突然減小,氫氣壓力還是5.9kPa,此時合成爐內壓差很大,在燈頭處就形成了循環系統,為此氫氣就竄入了氯氣系統。這些,未及時判斷出泵停止轉動,也就沒有關閉出口閥門,1分鐘后大量氫氣順利通過閥門與氯氣混合,并達到爆炸極限(H2:/Cl2>15%)。
氯氣、氫氣干燥工序是物理變化過程。干燥后的氯氣含水量<0.03%(當H2/Cl2,為7~15%時,體積增大,壓力升高,氣體流速加快,約100m/s),因管道是硬聚氛乙烯材質,所以易產生靜電火花,給系統爆炸起了導火索的作用。另外,由于氫氣大量涌向氯系統,使H:2/Cl2達到15~83%,即使沒有外加火源(明火和靜電火花)也會發生爆炸。
教訓:(1)發現其中一臺泵出現故障,應馬上關閉事故泵出口,再啟動備用泵;
(2)氯化氫合成爐有大量氯氣并看不見火焰時,馬上將氯氣、氫氣排放空,按停爐處理;
(3)新購進氯氣泵聯軸器更換鑄鐵材料;
(4)進一步完善崗位責任制及操作規程。
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