事故名稱:氯氣干燥系統(tǒng)爆炸。
發(fā)生日期:1992年1月1日。
發(fā)生單位:河北某廠。
事故經(jīng)過:該廠氯氣干燥系統(tǒng)于當(dāng)天10時50分發(fā)生爆炸,造成緊急停車。I鈦、Ⅱ鈦連接管,Ⅱ鈦出口管、旋液分離器出口、干燥塔、出口緩沖罐等全部炸壞。
類似事故以往在氯堿廠多次發(fā)生。
原因分忻:1.電解工序來的原氯含氫高
該廠開車以來,電解工序來的原氯含氫一直偏高。工藝規(guī)程要求單槽氯中含氫≤0.8﹪,但實際生產(chǎn)中,氯內(nèi)含氫均在2.0﹪以上,氯總管取樣分析超標(biāo),合成用尾氯含氫曾高達(dá)13.4﹪。正值尾氯含氫高峰期間,合成爐經(jīng)常回火,最多每天可達(dá)5~6次。回火嚴(yán)重時,液氯工段尾氣分配臺有爆鳴聲。為此,分廠多次要求電解、氯處理工序密切配合,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,控制氯含氫指標(biāo),以防更大事故發(fā)生。1991年6月之后,氯中含氫曾有所下降,但下降幅度不大,始終不能保持單槽氯內(nèi)含氫在0.8﹪以下。要求電解氯氣壓力在0~-100Pa還能勉強(qiáng)達(dá)到,而氫氣壓力很少達(dá)到0~-100Pa(一般都在200~500Pa)。有時氫氣壓力還要高。加上電解槽隔膜吸附質(zhì)量和精鹽水質(zhì)量差等原因,該廠氯中含氫一直居高不下。1992年l月1日8時接班后,測定電解氛中含氫為2.4%。
2.出Ⅱ鈦氯氣溫度低
因Ⅱ鈦出口測溫點采用玻璃棒溫度計測溫,無法找到原始數(shù)據(jù),只能依據(jù)資料分析。估計溫度低于10℃(當(dāng)溫度為10℃時,導(dǎo)致氯氣與鈦反應(yīng),引起燃燒)。
另外,鈦材在濕氯氣中耐腐蝕,而在干氯氣中不但不耐腐蝕,反而易于著火燃燒,甚至爆炸。
從這次爆炸分析認(rèn)為,出Ⅱ鈦氯氣溫度低于10℃(安全溫度為12℃),使得氯氣與鈦發(fā)生反應(yīng)而燃燒,加上氯中含氫高,故導(dǎo)致事故發(fā)生。
3.操作工粗心大意,未嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作,未嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)。
教訓(xùn):(1)嚴(yán)格控制單槽氯中含氫落≤0.8%,應(yīng)換下的電槽一定及時更換;
(2)氯氣系統(tǒng)嚴(yán)禁有明火;
。3)Ⅱ鈦出口溫度應(yīng)采用熱電藕控制在安全溫度之內(nèi),最好安裝溫度警報器;
。4)加強(qiáng)巡回檢查電解槽鹽水液面,及時排除管道積水,保持管路暢通,
(5)提高操作工的技術(shù)素質(zhì),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)。
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