事故名稱:液氯熱交換器,三氯化銨爆炸。
發(fā)生日期:1966年8月8日。
發(fā)生單位:浙江某廠。
事故經(jīng)過:8月8日零點48分,該廠氯化車間液氯工段液化崗位l﹟熱交換器突然發(fā)生猛烈爆炸.爆炸時先見弧光,緊接著一股白煙滕空而起.隨后冒出一片黃煙(氯氣)。爆炸造成廠房倒塌,1﹟熱交換器一端的平封頭鋼板(重58kg)飛出142m,另一端(重80kg)飛出76m;加熱室的一個封頭蓋(重184kg)飛出后,先與管架相撞,再飛出15m,另一個封頭蓋(重148kg)飛出21m,有一段重141kg的彎管飛出86m,根據(jù)測算估計,當(dāng)時的爆炸瞬間壓力在70MPa左右,死亡8人,重傷1,輕傷194人。
原因分析:(1)l﹟換熱器由于數(shù)月未進行排污,三氯化氮累積過多,8月7日停止使用后,l﹟換熱器內(nèi)管間仍貯存著500kg的液氯,并由于溫度逐漸升高,三氯化氮也逐漸被濃縮,至8月8日引起猛烈爆炸。
(2)7月28日至8月5日,該廠燒堿車間鹽水工段在鹽水精制過程中,使用含有氨(約205/L)的廢堿液配制鹽水6000m3由于鹽水氨昧太大.加入鹽酸中和,故鹽水中含有大量氯化銨。氯化銨隨鹽水進入電解槽,在陽極室內(nèi)與氯氣反應(yīng)生成三氯化氮,因此,在爆炸事故前的液氯系統(tǒng)中,三氯化氮的含量都比較高。
教訓(xùn):(1)嚴格控制電解入槽鹽水無機銨含量≤lmg/L'總銨含量≤4mg/L。
(2)液氯的汽化器、預(yù)冷器及熱變換器等設(shè)備,須有排污裝置和排污處理設(shè)施。
(3)液氯蒸發(fā)系統(tǒng)要及時排污,單設(shè)備每周排污一次,系統(tǒng)每半月排污一次,排污中的三氯化氮含皎不得超過60g/L。如發(fā)現(xiàn)排污物中三氯化氮含量大于80g/L,應(yīng)增加排污次數(shù),加強監(jiān)測。如三氯化氮含量大于100g/L。應(yīng)采取緊急措施,并查找原因。
(4)停用的熱交換器不允許有原料氯氣進入或輸出,液氯蒸發(fā)器不應(yīng)在液氯完后仍用蒸汽趕除殘余污物。
(5)在氯總管中,增加一套冷卻裝置,預(yù)先將三氯化氮冷凝捕集,并加以處理。
(6)加強原料氯氣含NCl3量的控制,一般將原料氯氣含NCI3量控制在2.5mg/L以下。
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