事情經(jīng)過:
燒堿二期開車后,合成工序石墨吸收系統(tǒng)鹽酸溫度高,廠家來人處理,6.26日應(yīng)廠家人員要求,燒堿車間聯(lián)系十三化建公司人員對一、二級降膜吸收器循環(huán)水管線拆檢(電氣焊),6.27日上午,在三樓、四樓框架用電焊(以辦理動火作業(yè)票)恢復(fù)二級降膜吸收器循環(huán)水管(東南為不足1.5米的水封槽,槽上有一氫氣放空口,正常生產(chǎn)時有殘余氫氣放空,當(dāng)日為東南風(fēng)),當(dāng)時,合成工序兩臺合成爐2R-701A、2R-701C生產(chǎn)鹽酸,2R-701A氯化氫量約1000m3/h, 2R-701C氯化氫量約500m3/h,各項運行參數(shù)正常。11:15位于框架二樓的純水罐2V-705(該生產(chǎn)狀況下,罐頂氣相空間有殘余氫氣)發(fā)生粉碎性爆炸。水封槽口被火熏黑。
事故原因:
十三化建電焊人員動用電焊,引爆上風(fēng)向水封槽飄下來的氫氣(距降膜吸收器動火點不足1.5米),是造成此次爆炸事故的直接原因。
思想麻痹,燒堿車間聯(lián)系十三化建公司檢修設(shè)備,未按規(guī)定辦理檢修作業(yè)證,沒有告知其動火作業(yè)周圍有氫氣這一實際情況,安全交底不細,安全措施不完善,雖清楚水封槽頂有殘余氫氣,但是未料到氫氣濃度高達燃燒爆炸濃度,是造成此次事故的主要原因。
設(shè)備有問題,廠家要求拆檢,燒堿車間未找設(shè)備主管部門設(shè)備部,也未通過施工主管部門基建部,即組織十三化建人員檢修,是造成事故的次要原因。
設(shè)計有缺陷,水封槽與純水罐間無U型水封也是造成此次事故的一個原因。
燒堿車間及安全管理部、保衛(wèi)部對一類動火現(xiàn)場(氯氫合成)監(jiān)管不到位,動火作業(yè)票辦理不規(guī)范,是造成此次事故的又一原因。
防范措施:
1、加強管理,嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行檢修、動火等票證安全管理制度,認真嚴(yán)肅的辦理各類票證,制定并認真落實各項安全措施,簽字人員做到層層把關(guān)。
3、加強生產(chǎn)與檢修單位的聯(lián)系與溝通,做好工藝交底及工藝交出工作。
4、嚴(yán)把新工藝設(shè)計審核關(guān)。
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