1999年5月25日14時08分,河北省唐山市某化工集團有限責(zé)任公司(氯堿生產(chǎn)企業(yè))二車間(合成鹽酸車間)合成轉(zhuǎn)化崗位發(fā)生一起化學(xué)爆炸事故,造成包括氯化氫合成爐等12臺(套)設(shè)備全部受損,轉(zhuǎn)化器等5臺(套)設(shè)備部分受損,其余外接管網(wǎng)、低壓配電柜、操作平臺、廠房、門窗等不同程度受損,直接經(jīng)濟損失99.94萬元,該車間停產(chǎn)220個小時,幸無人員傷亡。
事故經(jīng)過:5月25日該公司二車間合成工段轉(zhuǎn)化崗位的合成氣中的氯化氫含量較低,為3.37%(工藝要求為3%--10%),當(dāng)班小班長通知崗位操作工提入合成爐的氯氣流量為200單位;13時15分,分餾崗位操作工發(fā)現(xiàn)低沸塔壓力達0.75MPa(工藝指標(biāo)要求0.6±0.05MPa),未查出原因,13時50分找工段長一起檢查仍未得出結(jié)論;此時低沸塔壓力已達0.8MPa以上,待車間副主任趕到后,組織分析氯氣純度為90.5%,氯化氫純度太低(未計結(jié)果),決定停車,13時40分轉(zhuǎn)化崗位停車;同時將低沸塔放空閥打開,使低沸塔壓力降了下來。當(dāng)班大、小班長初步分析,認(rèn)為氯化氫崗位控制入氯化氫爐的氯氣孔板流量計有問題,在轉(zhuǎn)化停車后,即到氯化氫崗位檢查,發(fā)現(xiàn)氯氣孔板流量計的兩個壓力導(dǎo)管嘴被阻塞,將其清理后,氯氣流量指示迅速由原來的8000單位降到4000單位。2人返回轉(zhuǎn)化崗位,第二次取樣做氯化氫純度分析。在取樣時,取樣管突然發(fā)生爆炸,2人判斷氯化氫氣體出了問題,立即通知轉(zhuǎn)化崗位操作工撤離現(xiàn)場,2人跑到氯化氫崗位,用手摸試氯化氫合成爐溫度,感覺不如以往高,待幾人向氯化氫崗位控制室走去準(zhǔn)備進一步查找原因時,數(shù)秒鐘后發(fā)生了爆炸。
事故原因:事故初期,由于氯化氫崗位氯化孔板流量計的壓力導(dǎo)管嘴阻塞,造成氯氣的配比量低于氫氣量,使氯化氫氣體中氫氣過量。而這種氣體進入轉(zhuǎn)化工段混合器不能參與乙炔、氯化氫的化學(xué)反應(yīng),而進入低沸塔內(nèi),因其無法在-35--0℃冷凍鹽水中液化,故導(dǎo)致低沸塔壓力升高。當(dāng)轉(zhuǎn)化停車低沸塔排空閥門全部打開后壓力降了下來,第一次做氯化氫分析時,純度很低即證明了這一點。當(dāng)氯氣孔板流量計壓力導(dǎo)管嘴阻塞被修復(fù)后,調(diào)整后的氯氣流量大于未被調(diào)整的氫氣流量,而合成塔觀察視鏡因生產(chǎn)使用不太清晰,無法正確判斷爐內(nèi)火焰的燃燒狀況,造成輸送到轉(zhuǎn)化崗位的氯化氫氣體中氯氣過量。在轉(zhuǎn)化崗位第二次做氯化氫純度分析時,取樣管自爆鳴證明了這一點。在爆炸后的事故現(xiàn)場被炸壞的設(shè)備、管道內(nèi)壁未發(fā)現(xiàn)有黑色殘渣,可排除是氯氣和乙炔反應(yīng)發(fā)生的爆炸,或只有微量氯氣和乙炔反應(yīng),由此可從側(cè)面證明爆炸是游離氯氣和氫氣所為。
綜上所述,爆炸原因可歸結(jié)為:由于氯化氫崗位氯氣孔板流量的壓力導(dǎo)管阻塞,造成輸送到轉(zhuǎn)化工序的氯化氫氣體中氯氣、氫氣過量,過量的氯氣和氫氣其含量達到了爆炸濃度范圍,因合成爐內(nèi)的明火而發(fā)生了化學(xué)爆炸。
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