事故名稱:液氯貯槽跑氯。
發生日期:1993年8月11日。
發生單位:浙江某廠。
事故經過:8月11日8時.該廠新液氯包裝屏蔽泵崗位。在啟動2﹟屏蔽泵時,因液過濾器堵塞而啟動不起來,在連續兩次清洗后,于9時40分開啟。9時50分,一名操作工發現冷卻用出口管道燒紅,9時55分燒紅的部分被熔穿,大貯槽內液氯從溶穿處泄出并氣化,因泵和大貯槽都在室內,氣化氯不僅使室內可見度極差,而且室內氣溫迅速下降,人無法進入,直至16時55分左右才關閉了大貯槽的出口閥,泄出液氯數十噸。
泄氯使3人中度中毒,13人輕度中毒,191人不同程度地出現氯刺激反應癥,同時給農作物造成影響。
原因分析:(1)液氯冷凝器的管板與管口連接處滲漏,使氯化鈣冷凍水滲入液氯系統,氯在有水存在的條件下與設備及管道反應生成三氯化鐵,并放熱。三氯化鐵在屏蔽泵入口過濾器處造成濾網及泵軸承處堵塞,使軸承部位發熱(當超過65℃時會促進反應加劇),使反應速度加快,并大量放熱,結果使溫度達1000℃以上,熔化了管道。
(2)新液氯的布局不合理,大貯槽的閥門在最里邊,不便操作,且沒有自動控制閥門。
(3)事先發現液氯臟而沒認真查找原因,消除隱患。
教訓:(1)應加強對新設備的驗收管理,防止有問題的設備安裝到生產系統中.
(2)采用新工藝前應進行試驗和論證。
(3)設計部應考慮事故狀態下的處理,不能削減用于安全目的的設施。
(4)注意捕捉生產中的異常信息,及時分析、及時處理。
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