事故名稱:泡沫塔跑氯。
發生日期:1990年12月6日。
發生單位:吉林某廠。
事故經過:該廠從12月1日起氯氣泵壓力由0.1IMPa增至0.18MPa,泵的電流195A升至200A以上。此后泵壓力繼續升高,3日、4日升至0.2MPa,5日又升至0.27MPa,6日8~16點班氯壓力升至0.32MPa,泵的電流達到225A。12月6日18時,氯氣泵電機因過流而跳閘,高壓的氯在泵停后沖破泡沫塔和篩極塔頂部封頭及接管,泄漏到空間。2名操作工戴濾式面具去處理.因氯濃度高人進不了泵房,退出后1名操作工戴上氧氣呼吸器繼續處理。待泄氯后,發現該操作工戴著載氣呼吸器倒在地上,經搶救無效死亡。泄氯使多人吸入氯氣,其中十多人住院治療。
原因分析:(1)氯氫處理系統設計缺陷較多,如360m室外氯氣管路沒有保溫,使管內氯氣在室外低溫(-20℃)時自動液化,增加了管路阻力;
(2)在操作上工藝指標控制不嚴,氯氣壓力及泵電流多日突破最高限值,而沒有及時停車查找原因;
(3)氯氣呼吸器沒有處于備用狀態:事故前沒有充足氧氣,且只有1臺,不可能有人監護;
(4)事故發生后處理不當,造成長時間大量氯氣外泄;
(5)備用的液化槽沒有處于備用狀態。
教訓:(1)對液氯系統設計缺陷進行有針對性的改進,消除隱患;
(2)操作指標要嚴格控制,發現超標時要及時查找原因,必要時停車查找,不能消極等待;
(3)備用的設備、器材(氧氣呼吸器等)要時刻處于備用狀態;
(4)加強對操作工的技術素質培養,提高異常情況下的應變能力,提高自我保護意識。
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