引言(一)
2003年7月14日,遼寧葫蘆島某化工廠發(fā)生一起因入罐作業(yè)違反操作規(guī)程導(dǎo)致2人窒息昏迷事故。
經(jīng)過(二)
200年7月14日上午9時30分,該化工廠粒堿工段在對D103堿罐清理過程中,崗位工Q和L在入罐作業(yè)中窒息昏迷,后經(jīng)多方搶救,2人脫離危險。經(jīng)調(diào)查,D103堿罐高1.4m,直徑2m,該堿罐正常時需將氮氣通入罐內(nèi)使用測量該罐液位的儀表正常運行。崗位工作業(yè)時沒能將氮氣閥門關(guān)閉,事故發(fā)生后,分析D103罐內(nèi)含氧僅為1%,罐內(nèi)基本全是氮氣,從而證明Q和L在入罐作業(yè)中窒息昏迷為罐內(nèi)缺氧所致。
原因(三)
此次事故雖沒有造成重大經(jīng)濟損失,但性質(zhì)惡劣,影響較大。造成事故的原因主要有以下幾條:
1.車間領(lǐng)導(dǎo)和作業(yè)人員均沒按照入罐作業(yè)安全操作規(guī)程去做。國家《化工企業(yè)廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》明確規(guī)定:入罐作業(yè)必須辦理作業(yè)安全票,作業(yè)前必須對系統(tǒng)進行隔離、清洗、置換、分析、通風(fēng),并要求氧含量達到18%~21%,而車間領(lǐng)導(dǎo)和作業(yè)人員均沒有按照安全規(guī)程執(zhí)行這些必要的程序,就進入罐內(nèi)作業(yè),屬違章指揮,違章作業(yè),是造成這起事故的主要原因。
2.作業(yè)人員在入罐作業(yè)中,安全意識淡薄,自我保護能力差,主觀蠻干是造成事故的直接原因。
3.車間領(lǐng)導(dǎo)在布置此項檢修工作的同時沒能認真地布置安全工作,嚴重地違背了安全生產(chǎn)“五同時”原則,是典型的“重生產(chǎn)、輕安全”思想的表現(xiàn),車間領(lǐng)導(dǎo)負有不可推卸的責(zé)任。
4.這種違規(guī)入罐作業(yè)操作已不止出現(xiàn)一次(不分析,不辦證,不檢查,無措施),只是因為種種原因而僥幸未釀成嚴重后果,沒引起足夠重視,也未制定相應(yīng)的有力防護措施,此次事故發(fā)生實屬必然。
防范措施(四)
1.在入罐作業(yè)中,必須嚴格執(zhí)行作業(yè)安全規(guī)程,嚴格分析、辦證、監(jiān)護,嚴格落實安全措施。
2.根據(jù)事故處理“四不放過”原則,對車間主任及相關(guān)人員進行全廠通報批評并予以處罰,達到吸取教訓(xùn)、提高安全意識的目的,杜絕類似事故的發(fā)生。
3.牢記“安全責(zé)任重于泰山”,努力提高領(lǐng)導(dǎo)干部的安全素質(zhì),把“三個代表”思想真正學(xué)習(xí)好、貫徹好,堅決樹立“安全生產(chǎn),預(yù)防為主”的安全管理理念。
4.加強全廠的安全知識和安全技能的培訓(xùn),加強安全教育,提高廣大干部職工的安全意識、安全技能及嚴格執(zhí)行操作規(guī)程的自覺性,腳踏實地,真抓實干,把安全規(guī)章制度真正執(zhí)行好,確保一方平安。
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