一、事故經過
2004年8月8日,#3機組負荷301MW,主蒸汽壓力16.7Mpa,汽輪機順序閥控制,“機跟爐”投入,高壓調門GV1、2、4、5、6全開,GV3開度為19% 。
21:05:15,發現負荷突然急劇下降到247MW,且繼續快速下降,汽包水位、主蒸汽量、給水量也隨之快速下降,主蒸汽壓力則快速上漲,汽機值班員檢查發現汽輪機左側高壓主汽門(TV1)關閉,反饋到0,高壓調門GV1、2、4、5、6、3全開,“機跟爐”已自動解除,立即通知鍋爐值班員快速減負荷。
21:05:40,鍋爐值班員打掉#3A磨煤機,同時快速減少給煤量,同時緊盯鍋爐給水畫面,嚴密監視汽包水位,以及汽動給水泵出力情況;汽機值班員則密切監視主蒸汽壓力上升情況,同時快速瀏覽EH油系統、汽輪機TSI監視畫面,檢查汽輪機軸向位移、振動、推力瓦溫度、脹差等均正常,無大的變化,但#1、2瓦溫度上升較快,由#1瓦溫度由79℃上升至86℃,#2瓦溫度由74℃上升至81℃。電氣值班員作好切換廠用電的準備。
21:05:51,機組負荷降至235MW,主汽門前壓力由最高的18.3MPa(爐側主蒸汽壓力18.65MPa)開始回落,汽包水位最低達-170mm。就地檢查汽輪機左側高壓主汽門(TV1)在完全關閉位置,但其EH油系統無明顯異常,保持汽輪機在“操作員自動”控制方式,使右側高壓調門GV2、4、6確保完全開啟,繼續滑降主汽壓。將#3機組情況匯報值長,聯系熱工檢修人員處理。
21:24分,開啟主蒸汽管道疏水、高壓導汽管疏水手動門。同時繼續減負荷至184 MW。#1瓦溫度由最高的92.3℃、#2瓦溫度由最高的83℃開始緩慢下降。為防止汽輪機左側高壓主汽門(TV1)突然開啟,造成汽包出現虛假水位,以及避免瞬間對汽輪機造成較大沖擊,派人去就地關閉左側高壓調門GV1、3、5油動機進油門,將GV1、3、5強制關閉。GV1、3、5關閉后,左側高壓主汽門(TV1)多次突然開啟至17% ,過一段時間后又自行關閉。
21:35,機組負荷減至165MW,#1瓦溫度穩定在89℃,#2瓦溫度穩定在81℃。
23:10,檢修更換了左側高壓主汽門(TV1)伺服閥,開啟主蒸汽管道疏水電動門、高壓導汽管疏水氣動門進行疏水后,將左側高壓主汽門(TV1)恢復開啟,并將左側高壓調門GV1、3、5指令強制為0,然后開啟GV1油動機進油門,再由熱工逐漸給指令,緩慢開到計算機的內部計算指令位置,同樣將GV5、3恢復相應開度。
23:40左側過熱蒸汽系統恢復正常,#1、2瓦溫度也回落到正常值,觀察一段時間無異常后,逐漸加負荷,00:03,啟動打掉的#3A制粉系統,8月9日00:30,負荷逐漸加滿,左側高壓主汽門(TV1)未再出現異常。
二、事故分析總結
1、熱工人員對事故認真分析后,認為可能是由于左側高壓主汽門(TV1)的伺服閥長期處于較高的溫度環境,導致伺服閥線路板上的電子元件出現問題引起的,并提出“關閉左側高壓主汽門(TV1)油動機進油門,更換左側高壓主汽門(TV1)的伺服閥”的建議。
2、運行人員發現及時,分析判斷準確。從故障出現到打開相關畫面查找確認具體故障設備,整個過程不到10秒鐘。為事故處理爭取了寶貴的時間。
3、在發現主蒸汽壓力則快速上漲,當確認了事故原因后,立即果斷地采取正確的措施:打掉#3A磨煤機,迅速減負荷?焖儆行У乜刂谱×似麎旱纳仙苊饬税踩T動作。
4、在事故處理過程中運行人員密切監視汽包水位,汽動給水泵出力情況、高加水位、汽輪機軸向位移、振動、推力瓦溫度、軸承溫度、脹差等參數變化情況,適當調整,保證了這些參數的在正常范圍內,
5、運行人員及時關閉左側高壓調門GV1、3、5油動機進油門,將GV1、3、5強制關閉,以及開啟主蒸汽管道疏水、高壓導汽管疏水,也是十分必要的。檢查汽輪機軸向位移、振動、推力瓦溫度、軸承溫度、脹差等參數變化情況,是我們決定是否需要停機或繼續減負荷的依據。
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