一、事故經過:
2007年7月29日中班10:30時左右老線尿素準備啟動2#機加雙機,在啟動2#CO2壓縮機后發現有異響,急停2#CO2壓縮機。此時2#機二段進氣閥蓋被沖脫,大量氣水帶到運行中1#機儀表柜上,緊停1#CO2壓縮機。由于1#機儀表電源線要烘干后才能開機,尿素系統被迫作短停處理,幸未造成安全事故。
二、事故原因:
(一)直接原因:
CO2壓縮機操作員某某操作不精心,排污操作嚴重失誤,啟動2#CO2機前在排油水時,只排氣液分離口油水,未排水冷口油水。
(二)間接原因:
1、循環水漏到氣體管道內及部分Φ219×6進出口管中,啟動2#機后一段出口氣量將大量循環水沖到氣液分離口內,將二段進氣閥壓蓋沖脫。
2、事業部對員工的操作規程培訓,包括開啟重要的CO2壓縮機前的全面檢查、排污等方面的安全培訓不到位。
三、事故防范措施:
1、事業部全面加強對員工的操作規程的培訓,包括重要設備開機前的全面檢查及排油排污的培訓,并對培訓情況做好記錄。
2、事業部在CO2崗位上寫明提醒和提示標志,停2#CO2壓縮機時將一段水冷卻器排污閥打開,啟2#機時再次現場排水。
3、遇機會更換該冷卻器。
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