地點:化肥廠合成車間
時間:1999年11月14日
原因:管理
內容及開車后暴露的問題
合成氣壓縮機(103J)是合成氨裝置的關鍵設備,為兩缸離心式筒形壓縮機,型號:2BC9/2BF9-8,低壓缸有9級葉輪,高壓缸有8級葉輪,高壓缸分二段壓縮,第八級葉輪為循環段,兩缸的徑向軸承均為可傾瓦塊軸承,止推軸承均為雙面米切爾止推軸承,平衡盤密封均采用蜂窩型密封,該設備由美國克拉克公司生產。合成裝置甲烷化后的氮氫氣體,經過低壓缸壓縮后,進入合成氣/甲烷化爐進料氣換熱器(136-C)管側,與甲烷化爐進氣進行換熱,再經水冷器(116-C)、氨冷器(129-C)進一步冷卻,在8℃左右進入高壓缸,經七級壓縮后,與由合成塔返回的循環氣在第八級入口混合,并在第八級進一步壓縮,然后送至合成回路。
1999年11月14日5點40分,該壓縮機高壓缸(103JHP)軸位移突然由16mil增大到滿量程,止推軸承回油溫度由64℃驟然上升到92℃,持續一分鐘左右,又降到64℃,在油樣中,可以明顯地見到許多烏金屑,機組被迫停車搶修。機組解體后,在主推力瓦的供油孔中,發現一個油過濾器芯子的合格證。
原因分析
當年7月份該機組大修時,曾更換了油過濾器芯子。從“合格證”上的字跡看,該物正是在此次更換過程中掉到油過濾器里面的,此后,在長達三個月的時間里,此物順著潤滑油主管線,一路來到管徑較小的潤滑油管網的末梢(高壓缸主推力瓦供油管),最后堵住了油路,造成推力軸承及推力盤因斷油燒毀。操作工換油過濾器芯子時粗心大意,使異物掉進油路中,是造成這次事故的主要原因。
采取的措施
機組停車搶修103JHP,更換了轉子、推力盤、止推軸承等,換下的轉子進行修復。
后評語
以前換油過濾器芯子,一直沒有標準操作規范,此次事故后,該車間制定了“油過濾器芯子更換規程”,加強了細節管理,堵塞了管理上的漏洞。
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