事故經過
某天某化工廠合成車間加氨閥填料壓蓋破裂,有少量的液氨滴漏。維修工徐某遵照車間指令,對加氨閥門進行填料更換。徐某首先找來操作工,關閉了加氨閥門前后兩道閥門;并牽來一根水管澆在閥門填料上,稀釋和吸收氨味,消除氨液釋放出的氨霧;又從廠安全室借來一套防化服和一套過濾式防毒面具,佩戴整齊后即投入閥門檢修。當他卸掉閥門壓蓋時,閥門填料跟著沖了出來,瞬間一股液氨猛然噴出,并釋放出大片氨霧,包圍了整個檢修作業點,臨近的甲醇崗位和銅洗崗位也籠罩在濃烈的氨味中,情況十分緊急危險。臨近崗位的操作人員和安全環保部的安全員發現險情后,紛紛從各處提著消防、防護器材趕來。廠領導度抓緊指揮操作人員減量調整生產負荷,關閉遠距離的相關閥門,停止系統加氨,事故很快得到有效控制,堵住了漏點。
事故原因
1、合成車間在檢修處理加氨閥填料漏點過程中,未制訂周密完整的檢修方案,未制訂和認真落實必要的安全措施,維修工盲目地接受任務,不加思考就投入檢修。
2、合成車間領導在獲知加氨閥門填料泄漏后,沒有引起足夠重視,沒有向生產、設備、安全環保部門按程序匯報,自作主張,草率行事,擅自處理。
3、當加氨閥門填料沖出有大量氨液泄漏時,合成車間組織不力,指揮不統一,手忙腳亂,延誤了事故處置的最佳有效時間。
4、加氨閥門前后備用閥關不死內漏,合成車間對危險化學品事故處置思想上麻痹重視不夠,安全意識嚴重不足,人員組織不力,只指派一名維修工去處理; 物質準備不充分,現場現找、現領閥門;檢修作業未做到“7個對待”中的“無壓當有壓、無液當有液、無險當有險”對待。
預防措施
1、車間應提前編制氨泄漏事故處置救援預案,組織全員性的化學事故處置救援搶險搶修模擬演練,要求不漏一人地學會氨泄漏搶險搶修處置方法。
2、加強培訓。合成車間由分管工藝副主任負責組織4大班操作工和全體維修工,進行化學危險品的理化特性以及事故處置方法的安全技術知識培訓。
4、發動職工查找身邊事故隱患苗頭,力爭對事故隱患早發現早整改,及時處理,從源頭上堵塞住事故隱患漏洞,為生產創造一個安全穩定的環境。
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