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分餾塔頂部 空冷結鹽

2010-07-09   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  2003年10月開車,2004年5月,焦化分餾塔頂循環量波動較大,頂循泵經常間斷性抽空,并損壞。7月份,柴油集油箱液面極其不穩,有時維持在7%左右,有時急劇升高到溢流,造成中段溫度由305℃以上降到220℃左右,致使柴油外送量在2t-26t左右來回調整。分餾塔上部溫度、壓力大幅度頻繁變化,經多方調整無法恢復,嚴重影響到了分餾塔的正常操作,裝置只能低處理量生產。由于頂循泵抽空,采用冷回流操作,分餾塔上部分餾效果變差,致使汽油、輕柴油餾程嚴重重疊,汽油質量無法保證。

  原因分析:

  延遲焦化原料攜帶的氮化合物在反應過程中,會生成NH3。NH3與HCl反應生成NH4Cl。氯化銨極易溶于水,在分餾塔的下部,NH4Cl分解為NH3和HCl,遇冷后則重新生成NH4Cl顆粒。細小的NH4CL顆粒在分餾塔的上部,可溶解在局部低溫水相中,在隨內回流下降的過程中,溫度逐步升高,NH4CL逐步失水而濃縮成為一種粘度很大的半流體。這種半流體與鐵銹、焦炭粉末等混合在一起沉積于塔盤、塔頂回流線、降液管、受液盤處,積累到一定程度就會阻礙液體的流動,堵塞塔盤上的孔,導致分餾塔壓降逐漸增大,破壞了分餾塔的正常操作:分餾塔壓降逐漸增大,氣液接觸減少,塔板效率下降,塔頂氣相負荷較大,因分餾精度下降造成頂循抽出組分偏輕,使頂循泵長期處于不正常的操作狀態。因頂循泵極易抽空,打冷回流使返回溫度低,進而可能使塔頂烴類油氣分壓降低,水蒸氣過早冷凝,到一定程度后出現塔頂循環回流無法抽出、柴油集油箱液位大幅度波動、粗汽油干點失控乃至分餾塔沖塔等現象。

  2004年7月8日,在對頂循泵檢修的過程中,維修人員從葉輪內部發現了較多白色塊狀固體,后打開頂循泵入口過濾器,過濾器內部也積聚了大量的白色固體,經鑒定,其主要成份是胺鹽。

  采取措施:

  塔頂注水:在分餾塔頂循泵抽空期間,由于采用冷回流控制塔頂溫度,塔頂溫度較高,一般在130~150℃之間,致使部分胺鹽沉積在分餾塔頂空冷器管束中,將部分管束結死,分餾塔與氣壓機入口之間壓降增大,于2004年7月份對分餾塔頂一組空冷器用高壓水對其進行了清洗,并在入口增設了一條注水線。采用提高塔頂溫度的辦法促使部分胺鹽轉移到塔頂空冷器,并將注水線定期投用沖洗,這樣一方面減輕了分餾塔塔盤的結鹽、一方面解決了分流塔頂空冷結鹽問題。

  在線水洗:自2004年8月份起對焦化分餾塔進行了在線水洗,過程如下:加熱爐降處理量:緩慢降低加熱爐東、西分支進料量至28t/h,注水量隨進料量調整。根據分餾塔底液位相應調整循環油回煉量。氣壓機、吸收穩定視加熱爐、分餾崗位操作情況相應調整,分餾崗位加大冷回流流量逐漸將分餾塔頂溫降到98℃。

  注入流程:新鮮水-粗汽油泵-頂循回流調節閥-頂循環油返塔線。控制好分餾塔頂溫在98℃以下,打開頂循環泵入口排凝見水后,加大分餾塔底循環油系統、蠟油、中段油循環取熱負荷,同時避免水洗水落至柴油集油箱。水洗過程中,分餾塔頂部較輕組份可能進入塔柴油組分中,應加強對柴油顏色、含水情況的監測。頂循環泵入口排水中CL-及氨氮化驗分析均≯300mg/L時,停注新鮮水。水洗完畢,按步驟逐步提高處理量,恢復正常生產。通過在線水洗,分餾塔操作恢復正常,較大程度的提高了產品質量、輕質油收率和裝置處理量,避免了非計劃停工。水洗過后,分餾塔的平穩操作能維持一個月左右,頂循泵抽空嚴重時還要進行在線水洗。在按照上述工藝過程添加結鹽控制劑后,未出現頂循泵晃量的現象,分餾塔操作恢復正常,結鹽控制劑作用效果明顯。


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