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一起鍋爐受熱面泄漏事故案例

2014-05-26   熱度:   收藏   發表評論 0

 1 事故經過

  某公司#2爐系哈爾濱鍋爐廠生產的亞臨界壓力一次中間再熱自燃循環鍋爐。2001年12月1日該爐進入試運第三天,運行穩定無明顯異常現象。14:38,#2爐爐管檢漏(前包處)報警,14:58,因#2主變壓力釋放保護動作停爐,15:20,現場檢查右側水平煙道入孔處有蒸汽冒出,打開入孔確認受熱面泄漏。

  進入爐內檢查發現水冷壁延伸管右數第24根左右鰭片根部兩側發生泄漏,左鰭片根部兩則泄漏后沖刷25根水冷壁延伸管彎頭,造成第25根水冷壁延伸管頭穿孔。檢查第24根彎頭發現:從右側鰭片根據部起,沿彎頭背部平行于梳型密封板有一道環向裂紋,環向裂紋與左鰭片根部泄漏點不相連。進一步檢查發現,管內部裂紋與外部環向裂紋特征一致,內外裂紋已貫穿,左右鰭片根部兩側均為小孔泄漏,第23根據管彎頭被第24根據右鰭片根據部泄漏沖刷穿孔。

  通過更換23、24、25根彎頭,并對水冷壁延伸管直段中部進行加固,解決了泄漏問題。

  2 水冷壁管泄漏檢查

  為找出泄漏原因,防止事故再次發生,在宏觀檢查的基礎上,我們做了化學元素分析、機械性能試驗、金相分析和電鏡掃描觀察。

  2.1 宏觀檢查

  2.1.1 發現裂紋附近焊縫有多處咬邊(最深為0.5mm左右)、夾渣,焊縫斷口可見內部氣孔(φ1mm)。

  2.1.2 兩處裂紋均已裂穿,斷口整齊。左側裂紋沿鰭片焊接熔合區開裂。右側裂紋起始于鰭片和梳型板之間的T型焊接接口,一側沿鰭片焊接熔合區開裂,一側橫向發展。

  2.2 化學元素分析

  在開裂彎頭附近取樣分析,結果符合相關標準要求。

  2.3 機械性能試驗

  在開裂彎頭附近取樣進行拉伸試驗,試樣的抗拉強度符合相關標準要求。

  2.4 金相分析

  在遠端和裂紋共9處取樣,金相組織為珠光體(P)+鐵素體(F),珠光體球化一級,未見其他異常金相組織。

  2.5 顯微裂紋檢查
  為穿晶型裂紋。

  2.6 電鏡掃錨觀察

  對泄漏水冷壁管裂紋的斷口進行電鏡掃描分析,可見貝殼狀疲勞斷口形貌,裂紋起始于鰭片角焊縫和梳型板角焊的T型焊接接口處,從外壁起裂。斷口上可見穿晶型二次型紋。

  3 原因分析

  通過試驗分析,確認水冷壁管開裂泄漏是由振動引起金屬疲勞所致。開裂的水冷壁處于鍋爐折焰角附近,機組運行時,由于煙氣的沖刷和渦流的作用,管道產生振動,振動產生的最大交變應力作用于管道彎頭起彎處,正好是鰭片和梳型板之間的T型焊縫處,焊接熱影響區機械性能本身較低,而T型接頭經過兩次焊接,其熱影響區機械性能更低,加上焊接質量不佳,在交變應力的反復作用下開裂。

  4 預防事故的措施

  4.1 運行人員必須加強對生產現場設備的巡視和檢查,檢修人員要加強設備的管理,發現安全隱患及時處理,以防事故擴大。

  4.2 鍋爐制造廠對鍋爐必須有質量監督,在確定設計方案時要考慮各種復雜的因素。

  4.3 對水冷壁延伸管采取加固措施,改變固有頻率,使水延伸管避開共振頻率。

  4.4 要加強鍋爐安裝質量監督,安裝單位要將質量保證體系落實到位。

  4.5 認真做好設備全過程的管理工作,嚴格按照規程操作。


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