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起重機吊臂變幅鋼絲繩斷裂砸人事故

2009-09-24   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  一、事故概況

  2002年4月20日下午,該搬運站組織人員對停靠在碼頭500噸級泊位的一貨艙進行水泥的裝卸工作。參加作業的職工共有l8人,其中張三是作業班長,李四是8噸輪胎臺架式起重機的司機,其它人員均為裝卸工。下午13時40分,李四操作8噸輪胎臺架式起重機進行作業,吊臂從船倉吊起貨物回轉至碼頭,起重機吊臂變幅鋼絲繩突然斷裂,起重臂迅速滑落砸向正在吊臂下方碼頭上作業的四名職工,兩名職工躲避不及,一人頭部受起重臂所擊當場死亡,一人頭部受壓,頭皮開裂后送醫院治療(醫院診斷為輕傷)沒有生命危險。

  二、事故原因

  l、起重機滑輪嚴重破損,繩槽嚴重磨損,導致滑輪實際節徑與鋼絲繩直徑比達不到安全規程的要求,在此情況下,鋼絲繩長期在小半徑狀況下使用,且不斷與輪滑的破損缺口相磨損.鋼幺幺繩斷絲嚴重;同時,變幅鋼絲繩長期處于受力狀態,拉應力集中在高密度斷絲的部位,造成承重運行時斷裂,起重臂下墜,是本起事故發生的直接原因之一。

  2、裝卸作業職工違反起重作業安全規程要求,在起重機吊臂正下方作業和站立,且現場施工組織和指揮者沒有及時制止和糾正,現場作業管理混亂,是導致本起事故發生的直接原因之二。

  3、起重機操作工違反起重作業安全規程要求,在起重作業前,沒有按規定對起重機作運行前的檢查,至使在吊機運行時存在鋼絲繩嚴重斷絲,繩槽嚴重損壞等嚴重事故隱患,是導致本起事故發生的直接原因之三。

  4、該搬運站安全生產管理職責不清,安全管理制度不健全,無安全管理人員,是導致本起事故發生的間接原因之一。

  5、企業對起重機械等特種設備無定期保養制度,對起重機械的安全檢驗不到位,同時企業違反有關特種設備管理的要求,沒有對該臺起重機申報檢驗、登記,致使設備存在的事故隱患得不到解決,是導致本起事故發生的間接原因之二。

  6、有關安全生產管理部門及特種設備管理督察有漏洞,因種種原因安全生產管理各項法規,規定尚不能真正落到實處。

  三、防范措施

  1、特種設備使用單位吸取事故教訓,進一步建立和健全安全生產管理制度,落實安全生產責任制,加強對職工的安全知識教育,切實落實事故隱患的整改措施。

  2、特種設備使用單位應加強對特種設備的管理,建立檔案,健全管理制度,對特種設備嚴格按規定申報檢驗注冊登記。


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