1事故經(jīng)過和危害
1988年6月29日,吉林省吉化電石廠氯乙烯車間違章檢修致乙炔氣泄漏,發(fā)生空間爆炸,死亡2人。
6月29日,吉化電石廠氯乙烯車間將1#乙炔泵出、入口短節(jié)拆下,因原出口閥門內(nèi)漏,更換新閥后,出、入口管線分別堵加了盲板,做好了檢修前的準(zhǔn)備工作。機(jī)械工開始檢修1#乙炔泵。
6月29日該車間檢修蒸餾系統(tǒng)尾凝器,因乙炔系統(tǒng)沒有安排檢修項(xiàng)目,故只對(duì)后部蒸餾系統(tǒng)進(jìn)行了清洗置換,而前部乙炔及轉(zhuǎn)化系統(tǒng)采用了隔斷措施停車。機(jī)械工繼續(xù)對(duì)1#乙炔泵檢修。14時(shí)6分,忽聽到“轟”的一聲,乙炔泵房發(fā)生爆炸。1名工人被崩到泵房窗外18.5m遠(yuǎn)的地方。全身無一布絲,僅剩一條皮帶,當(dāng)即死亡;另一名工人被倒塌的墻壁壓在電機(jī)室內(nèi)1#電機(jī)旁,待搶救出,心臟已停止跳動(dòng)。
2事故發(fā)生的原因
①在拆短節(jié)上螺絲時(shí),1名工人拆下盲板上的4個(gè)螺絲,使管內(nèi)乙炔氣外逸。由于出現(xiàn)金屬撞擊火花,使達(dá)到爆炸極限的乙炔氣發(fā)生空間爆炸。
②在沒有與化工工段取得聯(lián)系前,對(duì)違章拆卸盲板螺絲未能及時(shí)察覺和制止。發(fā)現(xiàn)有乙炔味時(shí),雖找化工工段進(jìn)行了處理,但在乙炔氣繼續(xù)外逸的情況下,均未采取有效措施,使乙炔氣長(zhǎng)時(shí)間外逸,達(dá)到爆炸極限。
③泵出口閥使用前,沒有進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn),閥門的內(nèi)在質(zhì)量缺陷未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。事故后發(fā)現(xiàn)閥門關(guān)閉不嚴(yán),有6mm月牙縫。經(jīng)解體檢查閥體上的閘板導(dǎo)軌不起作用,閥桿與閥板脫落,位置發(fā)生變化,產(chǎn)生內(nèi)漏。
④在易燃易爆崗位檢修未按規(guī)定使用防爆工具。
⑤檢修任務(wù)書填寫的安全措施不全,在對(duì)蒸餾系統(tǒng)檢修停車中,前部只采取了隔離措施,易燃易爆崗位未切斷氣源。車間領(lǐng)導(dǎo)未向職工交代清楚,管理混亂。
3防止同類事故發(fā)生的措施
①強(qiáng)化全員安全意識(shí),提高群體安全技術(shù)素質(zhì),牢固樹立“安全第一”的思想。
②狠抓基礎(chǔ)工作,對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況經(jīng)常進(jìn)行檢查。宣貫安全管理標(biāo)準(zhǔn),完善工作標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)安全管理。
③嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)停車檢修必須切斷物料、電源等安全管理規(guī)定;中小檢修必須有完整的安全檢修方案,嚴(yán)密可靠的安全措施,職能人員到現(xiàn)場(chǎng),做好檢查監(jiān)督工作。
④嚴(yán)格盲板的拆裝管理,嚴(yán)禁帶料帶壓拆裝,必須使用廠統(tǒng)一制作的盲板,做到哪一工種安裝,哪一工種拆除。
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