2000年5月24日16時25分,河北省市北京區大西良村新發造紙廠一臺鑄鐵烘缸發生爆炸,造成2人死亡,1人輕傷,直接經濟損失30余萬元。工廠被迫停工停產,間接損失仍在擴大。
1.事故發生經過
5月24日下午,新發紙廠烘缸軸承修復后開始運行。4時25分,缸體突然發生爆炸,在缸體南側的一操作工被爆炸物打中頭部;在缸體東側另一操作工,連同缸蓋穿墻被打到東邊的成品庫內,頭部和內臟出血;2人當場死亡。還有一操作工被爆炸氣浪推出,劃破頭部。
2.事故現場
該烘缸直徑為2500mm、寬度1350mm。斷裂面基本為一平面、垂直于軸線,距東側邊緣1400mm,西側1210mm長的缸體連同齒輪、進氣管穿透240mm厚的磚墻。齒輪及兩側的鑄鐵支柱斷裂,東側的鋼架平臺被缸蓋打斷,車間頂的石棉瓦大部分被氣浪震落,兩塊壓力表被炸壞。
3.事故原因分析
1) 超溫超壓運行。據反映,該烘缸運行壓力曾達到0.7MPa。而我國專業標準ZBY91003-88《造紙機械用鑄鐵烘缸技術條件》第3.2條規定,烘缸的設計壓力分0.3MPa和0.5MPa兩種,運行壓力大大超出了標準規定值。
2) 不按法規規定的時間檢驗。斷口處存在原有形裂痕跡。此次升壓(司爐工反映此時鍋爐氣壓為0.45MPa)過快,而烘缸的疏水閥門未打開,只有一條3/4英寸疏水管通鍋爐房蓄水池,排水不暢。烘缸內存留過多冷凝水,造成較大的溫度應力,加上原有缺陷存在,最終導致烘缸由局部開裂發展為整體斷裂。
3) 該廠的鍋爐壓力容器、壓力管道方面的管理非常混亂。
1 廠內三臺造紙烘缸無任何技術資料,從1994年建廠至今未辦理注冊登記手續,無使用登記證;安全附件未及時校驗,烘缸入口未裝安全閥;壓力管道均為私自安裝,焊接質量極差。
2 雇用的操作工無司爐證和壓力容器操作證,缺乏必備的安全操作知識。
3 廠方對鍋爐壓力容器的運行參數未作規定,無操作規程以及與鍋爐壓力容器安全相關的管理制度,操作失控。
綜上所述,超壓運行是這次爆炸事故的直接原因,廠主盲目指揮,隨意蠻干是導致超壓運行的主要因素;操作人員無證上崗、不懂安全知識、操作不當也是事故的重要因素。