事故名稱:氯氣離心式壓縮機葉輪腐蝕。
發生日期:l984年10月l1日。
發生單位:上海某廠。
事故經過:該氯堿廠A#氯氣離心式壓縮機組正滿負荷帶量運行。班長在巡剛檢查中發現其中一臺中間冷卻器出水管有氯氣味;操作控制室內,機組各級壓力比顯示異常。在請示調度后,立即實施全廠緊急停車。停車后,打開主機汽缸蓋檢查,其中二級葉輪已腐蝕掉大半,其余級葉輪受到不同程度的腐蝕,該機轉子報廢。中間冷卻器I級有數十根列管漏。用了數十天修復。后單獨用B“機組組織全廠開車。原因分析:氯氣離心氏壓縮機葉輪腐蝕主要是中間冷卻器列管泄漏所致。I級中間冷卻器液相水壓力0.05MPa,而I級氣相氯氣壓力僅為0.04MPa定右.在中間冷卻器列管因材質等原因發生泄漏,就會使冷卻水進入氣相,由于葉輪之抽吸帶至其余各級,使葉輪腐蝕掉,從而使整臺轉子報廢。另外在實施停機后(緊急停車)才關閉冷卻水,為此緊急減量(主機自身回流打開)時氣相壓力更低,冷卻水就更應該會進入氣相,造成腐蝕加劇。
教訓:中間冷卻器泄漏是威脅機組安全運行的重大隱患,國內外都為此付出過代價。防止冷卻器泄漏要做到:
。╨)嚴格按照操作規程作業,中間冷卻器的液相壓力不得大于氣相壓力,一且發生中間冷卻器泄漏,只會使氣體逸入液相,而不會發生冷卻水進入氣相;
。2)發現中間冷卻器泄漏,應立即關閉該冷卻器的進水閥門,以進一步降低液相壓力,并放掉冷卻器內剩水,再實施停車作業;
(3)每小時用比色分析儀逐臺檢測一次冷卻水中微量氯含量,一且發現微量氯含量增加,馬上確證哪一臺中間冷卻器泄漏,以便盡快處理;
(4)提高中間冷卻器制作質量,并實施水質處理或防腐蝕處理,以達到阻垢緩蝕的作用。
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