3.20 光化起火事故初步調(diào)查結(jié)果
一. 事故簡述:
二. 事故經(jīng)過:
后經(jīng)確認,燃燒的物質(zhì)應為石蠟油,很可能是機械密封泄漏,沒有及時檢修,滲漏的石蠟油滲透過R3305保溫層,R3305的蒸汽夾套接觸(因為R3305的保溫磚破裂)。當時整個過程如下:
1.
2.
3. 當班員工王朕去二樓找鐵絲綁膠管,路過R3305時,看見有白煙,并有石蠟的味道。由于大修前,此處一直有味,因此他沒有在意。
4. 王朕找鐵絲后從原路返回,發(fā)現(xiàn)R3305處著火,立即從光化二樓南面取滅火器,剛好此時來確認儀表的員工趕到,三人一起合力將火滅掉。錄像顯示整個著火過程持續(xù)約為50秒左右。
三. 事故原因分析和整改建議:
經(jīng)分析,可能是石蠟受加熱,不斷產(chǎn)生蒸汽,又因反應器蒸汽加套溫度較高(5s可能達到160以上),達到了閃點溫度,此時稍有火星或者靜電,蒸汽就會瞬時燃燒,此后又引燃了在蒸汽夾套上存有的石蠟,從而引發(fā)了著火。但是現(xiàn)場附近經(jīng)過考察,已經(jīng)排除存在出現(xiàn)用電導致的明火和動設(shè)備摩擦產(chǎn)生靜電打火的可能。因此明火源引起的燃燒肯能性不大。從文獻中可知,石蠟油比較穩(wěn)定,到500oC左右才會有明顯分解,但在氧化鋁,氧化硅等固體酸性催化劑存在下,加熱至~150oC發(fā)生催化裂解反應,產(chǎn)生乙烯,氫氣等低分子易燃氣體,使得著火點降低,此次開車前出現(xiàn)相當量的石蠟油泄漏,部分石蠟油滲到含有氧化鋁/氧化硅的保溫層中,開車后溫度不斷升高,石蠟油發(fā)生分解并釋放出大量低燃點氣體,引發(fā)了起火(過去有發(fā)現(xiàn)保溫層滲漏石蠟油高溫下緩慢氧化碳化的現(xiàn)象)。
由于此前從來沒有對石蠟油對運行裝置的安全性進行分析,一般認為是一種高燃點穩(wěn)定的惰性物質(zhì),從來沒有對其進行特別的防火措施,此前M3307處一直有泄漏石蠟油的味道,所以在檢修完成后,沒有進行確認是否清理完畢。如果嚴格執(zhí)行現(xiàn)場5S管理,不慎落在地面的廢料廢液必須用破布擦掉或用工業(yè)水沖刷,當時這樣做了,這次事故就可以避免。
此外,從供應的角度,光化以前要求使用的石蠟油牌號為26#,其閃點應在
現(xiàn)在還需要進一步確認的問題:此批石蠟油的具體牌號與生產(chǎn)廠家,與廠家聯(lián)系,確認目前使用的石蠟油的牌號與性能參數(shù),如果不符合要求,盡快更換,避免發(fā)生類似問題,建議對其他幾個石蠟油貯罐也做一次分析。
附:石蠟油牌號與測試方法
常用國標白礦油主要性能指標 | ||||||
牌號 |
項目 |
賽氏顏色 |
粘度,@ |
閃點,℃ |
傾點,℃ |
備注 |
方法 |
ASTM D-156 |
ASTM D-445 |
ASTM D-92 |
ASTM D-97 |
| |
輕質(zhì)石蠟油 |
+20min |
2.7-6.5 |
90min |
+5max |
比重@15/4℃ :0.78-0.82 | |
5# |
+20min |
3.5-6.5 |
110min |
+3max |
| |
10# |
+25min |
7.5-11.5 |
140min |
+2max |
| |
15# |
+28min |
13.5-16.5 |
150min |
+0max |
| |
26# |
+30min |
24.5-28.5 |
170min |
-8max |
| |
32# |
+30min |
28.5-36.5 |
180min |
-8max |
| |
46# |
+30min |
42.5-50.5 |
195min |
-10max |
| |
60# |
+30min |
55-65 |
200min |
-10max |
| |
70# |
+30min |
65-75 |
210min |
-12max |
| |
90# |
+30min |
85-95 |
220min |
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