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一起脫烷烴精餾塔折斷倒塌事故分析

2005-04-11   來源:《化工安全與環(huán)境》    熱度:   收藏   發(fā)表評論 0
    摘  要  某化工廠在停車檢修過程中,發(fā)生一起脫烷烴精餾塔折斷倒塌事故。經(jīng)分析,確定了積聚在精餾塔填料表面的硫化亞鐵發(fā)生自燃是導(dǎo)致事故的直接原因,提出了停車處理含有硫化物的設(shè)備必須加強(qiáng)溫度監(jiān)控等防范措施。

    關(guān)鍵詞  精餾塔;折斷;硫化亞鐵;  自然;防范

    2002年9月17日,某化工廠烷基化裝置在停車檢修過程中,發(fā)生一起脫烷烴精餾塔折斷倒塌事故,事故直接經(jīng)濟(jì)損失近10萬元。

    脫烷烴精餾塔已建成投用20多年,1993年擴(kuò)容改造,將原來的浮閥塔盤改為填料,現(xiàn)塔內(nèi)裝有約360m3的規(guī)整和散裝金屬填料,已有2年多時(shí)間沒有進(jìn)行清洗和檢修。本次檢修要對塔內(nèi)件和金屬填料進(jìn)行更換,脫烷烴精餾塔基本情況如表1所示。(略)


    1  事故經(jīng)過

    該廠計(jì)劃從9月3日起對該裝置進(jìn)行為期60d的停工檢修。按照開停車方案,對脫烷烴精餾塔完成退料后,13—16日進(jìn)行蒸汽連續(xù)吹掃。16日夜間,因工廠附近居民反映噪音    大,停止吹掃。17日8—15時(shí),恢復(fù)吹掃。15時(shí)30分至17時(shí),自上而下打開入孔通風(fēng),待精餾塔冷卻后交付檢修。

    當(dāng)夜22時(shí)40分左右,晚班職工巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)t—405塔體中部發(fā)紅,隨即向裝置領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員趕到現(xiàn)場,確認(rèn)塔內(nèi)已著火,立即報(bào)警。22時(shí)51分,廠消防隊(duì)接    警后,即趕到現(xiàn)場撲救。約23時(shí),塔體中部20-21m處斷裂,塔上部倒在西南方向的裝置區(qū)空地上,斷裂塔體繼續(xù)燃燒,9月18日4時(shí)40分火被撲滅。

    2  原因分析

    2.1  硫化亞鐵自燃是導(dǎo)致塔體折斷的直接原因

    按停車工藝處理方案,只需對該精餾塔進(jìn)行48h的蒸汽吹掃。本次檢修已經(jīng)過80h蒸汽吹掃,但沉積在規(guī)整填料段的殘留物,主要成分是硫化亞鐵,仍沒有被蒸汽吹掃干凈。

    當(dāng)打開塔的人孔后,硫化亞鐵遇空氣發(fā)生自燃,放出熱量,并引燃塔內(nèi)殘留物及填料。硫化亞鐵燃燒化學(xué)反應(yīng)式如下:

    fes+o2→feo.fe203+so2↑+q

    因沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),致使塔體中部局部過熱,塔壁燒得發(fā)紅,溫度升高引起碳鋼材質(zhì)的塔壁強(qiáng)度降低,塔壁發(fā)軟,最終導(dǎo)致塔體在中部折斷。

    2.2  安全管理不到位,對硫化亞鐵的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足是事故的重要原因脫烷烴精餾塔進(jìn)料中硫含量小于1ppm,工廠生產(chǎn)、安全等部門沒有認(rèn)識到,進(jìn)料中微量的硫化物能在規(guī)整填料表面不斷積聚,故沒有在該塔的操作規(guī)程和停車工藝處理方案中制定針對硫化亞鐵的處理對策和應(yīng)急防范措施。吹掃完成,打開入孔后,認(rèn)為工藝處理就已結(jié)束,沒有安排人員監(jiān)控塔內(nèi)的溫度變化;裝置在安排晚間值班時(shí),對t—405塔的巡檢內(nèi)容沒有作專門要求;裝置值班人員沒有按時(shí)巡檢,導(dǎo)致出現(xiàn)異常情況時(shí)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

    3  故事教訓(xùn)

    硫元素在石油產(chǎn)品中大多以活性硫的形式存在,在工藝過程中,活性硫與鐵器設(shè)備接觸即發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成還原性極強(qiáng)的硫化亞鐵。設(shè)備檢修時(shí),硫化亞鐵與空氣中的氧氣接觸即發(fā)生氧化還原反應(yīng),并且放出大量的熱量,成為石化裝置檢修作業(yè)中的一大安全隱患。

    石油化工高溫、高壓、有毒、有害的生產(chǎn)特點(diǎn),使得生產(chǎn)危險(xiǎn)性大、技術(shù)性強(qiáng),隨時(shí)隨地都可能發(fā)生一些新情況、新問題。這起事故粗看起來像是“天災(zāi)”,其實(shí)是完全可以避免的。正在石化企業(yè)大力推行的職業(yè)安全健康管理體系的目的,就是要在事故發(fā)生前,用專業(yè)知識和科學(xué)方法對作業(yè)過程和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),對可能出現(xiàn)的隱患和危害采取防范措施,以防止事故的發(fā)生。

    脫烷烴精餾塔進(jìn)料中1ppm硫化物的不斷積聚,就能造成堅(jiān)硬高大、鋼身鐵壁的精餾塔折斷。千里之堤,潰于蟻穴。安全生產(chǎn)管理中的任何一點(diǎn)疏忽或漏洞,都可能導(dǎo)致人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。

    4  防范措施

    4.1  蒸汽吹掃加水洗和藥劑清洗

    脫烷烴精餾塔進(jìn)料中的微量硫化物會在填料表面大量積聚,用蒸汽長時(shí)間吹掃也不能吹掃干凈。停車檢修過程中,對這類設(shè)備的工藝處理,僅僅采用蒸汽吹掃還不夠,還要采用水洗和藥劑清洗等處理措施。

    4.2  嚴(yán)密監(jiān)控設(shè)備溫度

    對含有低聚物、硫化亞鐵等遇空氣自燃沉積物的填料塔及其他觸硫設(shè)備,打開設(shè)備人孔后,要對溫度參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理事故。

    4.3  做好危害識別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測評價(jià)

    對停車檢修作業(yè)要進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評價(jià),對可能出現(xiàn)的事故隱患和問題,制定并落實(shí)防范措施。

    4.4  強(qiáng)化安全責(zé)任制

    石油化工裝置在檢修作業(yè)過程中,必須強(qiáng)化安全責(zé)任制的落實(shí)。停車的工藝處理,包括退料、隔離、清洗、吹掃、置換、通風(fēng)、冷卻等各個(gè)環(huán)節(jié),都要在安全監(jiān)控下進(jìn)行。

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