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某深基坑工程事故分析

2010-12-30   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  摘 要:某深基坑工程采用復合土釘墻支護,開挖到底后,基坑西側發生坍塌事故,本文就其事故發生 原因作一分析。

    關鍵詞:深基坑支護 復合土釘

  某深基坑工程位于江蘇省某市市中心,擬建建筑物為一綜合性商業廣場,總建筑面積6329l m3,框筒結構,地面以下為2層地下室基坑。在基坑開挖到底后經歷了連續3天的大雨,2006年7月1日早晨基坑西側長約30m、寬約8m的路面發生災難性沉陷。人行道下的城市水管道破裂,匯集馬路上大量的積水一起從坍塌處流向坑內,國防光纜、電纜暴露,致使路面單邊封閉達數日,造成較為嚴重的社會影響。

    1  工程概況及地質情況

    該深基坑占地8024m。,平面形狀為一不規則七邊形,南北最大長89.9m,東西最大長74.8m,深約8.95~11.65m。基坑周圍環境較復雜,其中基坑西側緊鄰繁華的商業路面,南靠以一座19層的高樓,東側為結構較差的三層居民房,北臨一學校。本區地下水類型為上部潛水,下部承壓水,勘探期間測得地下上部潛水位在自然地面以下1.0m,受大氣降水、居民生活補給、排泄與蒸發和分散的居民用水影響。

    根據江蘇省某市建筑設計研究院的勘察報告,基坑由以下幾種土層組成。

    雜填土層:主要由上部水泥地坪,下部填粉土構成,層厚0.7~1.5m。黃泛沖積土層:以粉土、淤泥質粉土為主,粘土少量,層厚8~14.1m。其中粉土較為密實,干強度較低,中壓縮性土,流塑,場區普遍分布。

    2 基坑支護設計方案

    設計共分兩類設計,基坑西南角處按鉆孔灌注樁支護設計(由于該支護不是關心的,不詳述)。基坑其余部分采取復合土釘支護設計,上部3m采用放坡+2排土釘支護,下部5m采用雙排水泥土攪拌樁+5排土釘的圍護方案。

    止水深攪樁墻參數:墻厚1700mm,雙軸深攪樁葉片直徑為700,樁中心距1.00m(0.85m),樁體搭 接200(350),使用32.5級普通硅酸鹽水泥,其摻入量為16%,水灰比為0.45~0.50,要求試塊抗壓強度gu28>1.0MPa。提升速度≤0.5m•min-1,采用兩噴三攪工藝,垂直度偏差<L%。< DIV>

      土釘結構設計參數:土釘選用材料為妒8×3.5mm鋼管,采用7層土釘,第二、三排土釘傾角為、二5cGuANl2o,其余均為15o,各層土釘間距均為1m,梅花型布置,機械鉆孔孔徑均為120rmm,中間四排的土釘長度為13.5m,其余長度均為9m。為了減小基坑變形,施工方特別在第四排土釘處固定兩排槽鋼并安裝200mm×200ram×10mm的鋼墊板,通過擰緊螺母對土釘施加少量預應力。

    3 事故情況及應急處理

    該工程從2006年3月開始大規模開挖,在此以前基坑周圍的深攪樁墻已經施工完畢,降水工作也有步驟的展開。挖土方案先東后西,先南后北,出土口留在西側中部,到2006年6月基坑挖土工作已經基本結束,東側的地下室底板已經澆注完畢,整個基坑只有出土口處有少量土待開挖。施工組織設計中要求挖土按照分層分段作業,每層挖深1 m。由于挖土 工作都是在夜間進行,加之土方基本開挖完畢,挖土作業人員不僅直接超挖到底,并將基坑西側中部的深攪樁墻挖斷,形成一個長約10m,深6m的缺口。

    此情況引起了設計施工單位的重視,準備在該處采取補強措施,但由于施工協調不夠,加之挖土沒有按層開挖,支護工作進展緩慢。挖土在末采取加固措施下又進行土方開挖。施工機械處于人行道邊上作業,巨大的壓力,加之基坑邊沿已有的變形使得人行道下面的城市供、排水管道發生錯位裂縫,此時水量只是在坑壁滲出,水較清。6月底的數日大雨后,雨 水順著豁口流向基坑,造成地下水管徹底爆裂,大量水攜帶著流土和流沙直接流入基坑,此時已經做好的部分土釘由于剛剛灌漿還無法受力,基坑西側中部支護結構坍塌,緊鄰的馬路和人行道大面積沉陷。

    4 事故原因分析  

    (1)隨意破壞支護結構是造成險情的根本原因,為了出土方便,挖土單位在挖土工程處于尾聲時,挖土單位擅自將出土口挖出深6m的出土豁N。這個出土豁口不僅破壞了已經封閉的止水帷幕。由于水位差的存在,被帷幕隔開的水帶著粉土中的細顆粒流人基坑,造成地下水管和路面沉陷,基坑壁向基坑塌滑,6月底的大雨加劇了這一過程。

    (2)盡管監理在開挖前曾明文提出要分區、分層、平衡開挖,但由于一次超挖土6m,支護作業不得不搭架施工,不能及時噴護混凝土和放置土釘,造成基坑變肜較大,又趕上6月30日的大雨,基坑塌方。

    (3)施工中把所有設計方案中的~25iIlm的錨筋改為妒8×3.5IIllll的錨管。雖然使用錨管要比使用錨筋施工速度快,但是,由于錨管與錨筋的施工工藝不同,它們的錨固力差距很大。錨管是先在土中成孔后,把周面帶孑L、端部密閉的鋼管放人坑壁,然后從管內注漿并透過蹙孔將漿體滲到周圍土體;錨筋也是先在土中成孔,置人變形鋼筋,沿桿長通過細塑料管注漿填孔,然后通過二次擠裂注漿來加固土體。

    (4)施工控制不嚴格,由于施工場地的需要,基坑邊沿的狹窄平臺作為材料加工場堆放了大量的鋼材,這些都導致坑外的超載值遠大于20kPa,極大的增加了主動區土壓力。

    (5)土釘支護設計施工的一大特點就是“動態設計,信息施工”,開挖后根據實際情況,可能對原方案進行局部凋整。對于本工程,在6月25號時坍塌附近的測斜管監測的水平位移最大達到40mm.大大超出土體水平累計位移量為開挖深度3%。的安全標準。安全意識淡漠和對信息化施工認識不足,在事故發生一周,此處的基坑附近出現變形、裂縫,此時應該采取措施以控制變形速度,卻沒有引起足夠的重視,失去了信息化施工的意義。

    5 處理措施

    事故發生后,坑底土和坑壁土為粉土,土質較差,靈敏度高,在發生滲水和邊坡滑動后,坑底土強度急劇降低。經有關專家論證研究,采取下面的加固方案:在原深攪樁外側的坍塌處鉆孑L后放人兩排長約12m的咖114×6有縫鋼管抗滑樁,樁間距0.5m.樁內部碎石密實后1:1水泥砂漿壓密注漿,噴100厚混凝土進行表層硬化。7月19號的暴雨后,此處仍然發生坍塌事故,盡管未造成大的事故,但上次加固用的鋼管大部分被沖入基坑底部。主要因為鋼管樁與土難以有效連接;且鋼管樁難以打人下層土體,樁底部易形成一個塑性鉸;澆注的混凝土在管子內部,難以向周圍土體滲透,并沒有加固周圍的土體;且由于下層土已經掏空,整個加固部位沒有形成整體性的結構,在大雨的沖刷下發生事故在所難免。

    第二次塌方事故后的加固針對已經掏空的部位采取打木樁,填沙袋,毛石,噴混凝土和鋼筋等措施來密實下部土體,同時在基坑底部深深打人一排長5m的ф200的木樁來支撐加固,通過注漿將其連接成整體。這些措施制止了事態的發展。施工方能夠在這些部位覆蓋塑料布,同時在基坑外側馬路邊沿處壘起一道0.5m高的沙袋墻體以防雨水回灌,這些措施在以后的雨天中證明是積極有效的,基坑的變形甚微。

    6 結語

    基坑支護工程雖為臨時性工程,一旦出現問題,就會導致延誤工期,嚴重的還會引起安全事故,從本文所述基坑事故中,以下教訓應該汲取:

    (1)施工不當(超挖,挖斷止水帷幕,補強加固不及時)及挖土機的重載碾壓直接造成水管破裂,水管破裂加劇變形,形成惡性循環。

    (2)對于任何形式的基坑工程,都要以經濟、安全、合理為標準,不能單純強調經濟性,而忽視工程的安全性,設計施工單位不得隨意做出降低基坑安全度的修改。

    (3)土釘墻作為一個新型結構形式,有一個摸索、發展的過程,故設計、施工均應持慎重態度;重視信息化施工,建立嚴密的監測與巡視系統,出現異常要及時采取處理措施,加強監測。

    (4)在軟土地區應用土釘墻支護基坑,要求謹慎處理地表和地下水。

    (5)在飽和軟土地區其攪拌樁止水帷幕除了隔水作用外,它還起到抗滑移時提供抗剪的作用,故在設計、施工中不得忽視。

    (6)基坑周邊不應堆放重載,致使增加了主動區壓力。


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