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氫壓機爆炸事件分析

2011-06-10   來源:安全文化網    熱度:   收藏   發表評論 0

  1裝置簡介

  該催化重整裝置于1965年建成,原設計能力為10萬噸/年,經過兩次大的技術改造,現催化重整裝置由30萬噸/年催化重整,12萬噸/年抽提裝置聯合組成,以初頂石腦油,加氫裂化重石腦油為原料,主要產品有:石油苯,高辛烷值汽油調和組分,副產品有:抽余油,氫氣,輕汽油,戊烷油,瓦斯。

  2事故經過

  2007年6月12日2時33分左右,壓縮機工陳某聽到運行的循環氫壓縮機J-203聲音異常,立即匯報當班班長張某。張某帶領二操作董某,劉某趕到壓縮機廠房,確認聲音異常后,決定立即切換備用壓縮機J-202.同時,陳某到隔音室聯系鉗工。

  操作工劉某在打開J-202入口閥門后(2-3圈),聽到J-203附近出現異常聲音,班長張某決定將J-202入口閥門關閉,此時J-203異常聲音突然增大。班長張某意識到已經無法進行機組切換,且現場極其危險,馬上組織二操作董某,劉某撤離壓縮機廠房。三人跑步回到操作室后,對裝置進行緊急停工處理。2時39分,壓縮機廠房發生閃爆著火。

  3事故原因分析

  3.1從工藝運行參數上分析

 。1)事故發生前,裝置所有運行參數均在操作指標范圍內,沒有出現超溫,超壓,超負荷運行等現象,重整高分罐R-203液位,氫氣分油罐R-501液位控制穩定。事故發生后,進到高分罐R-203的油氣無法及時抽出,R-203液位上升;氫氣分油罐R-501液位受爆炸影響指示波動,表明兩個分離罐的液位計指示正常。因此,可以證明事故前壓縮機沒有發生帶液現象。

  (2)事故發生前約2分44秒,J-203出口排氣溫度陡升。

  在9秒內從65上升至106,9秒鐘后又回落到65,前后時間共計18秒。說明此刻壓縮機排出的氣體瞬間獲得了較高的熱量,且此熱量具有較快的升溫速度及較集中的釋放過程。跟據溫度陡升的程度,經設計院核算,釋放的熱量為542.5kca,l即為18g氫氣燃燒的放熱量。

  瞬間釋放如此高的熱量,之后又迅速恢復正常,是壓縮機帶液,振動,缸體摩擦,入口泄漏造成壓縮比改變,外部燃燒等其他因素都不可能引起的,此現象只有系統內部發生爆燃時才可能產生。因此,可以判定事故發生前約2分44秒左右在J-203機體或入口緩沖罐內部發生了氣體爆燃現象。

 。3)J-203排氣壓力在出口排氣溫度陡升約1分鐘后,開始下降。2分25秒后,J-203排氣壓力,流量大幅度下降。可以判定事故發生前約2分44秒,壓縮機系統開始出現泄漏,并逐步擴大。

 。4)壓縮機廠房頂部設有5臺可燃氣報警器,報警器在DCS上最早報警的時間為32分05秒,比爆炸時間只早26秒。說明2972010年38卷第6期廣州化工壓縮機廠發生泄漏后,隨即就發生了爆炸。從壓縮機到廠房頂部的距離,泄漏氣體的擴散速度及報警器的響應時間推算,出現泄漏的時間應在爆炸前約2分半左右。

  3.2從設備運行及檢驗情況上分析

  (1)通過查閱重整車間壓縮機崗位交接班日記和運行記錄,查閱維修車間包機巡檢記錄,J-203在停機前運行狀況正常,沒有異常情況。

  (2)近兩周的狀態監測數據顯示,該機缸體振動狀態正常,被測點振值均遠低于標準值(標準值為17.8mm/s),在控制范圍之內。表明壓縮機運行狀況正常。

  (3)當班操作工聽到的J-203聲音異常,均確認沒有泄漏,并認為可以進行切換,說明當時只是一般性設備問題。

 。4)對損壞設備的檢驗情況:J-203南側缸體及入口緩沖罐內部表面均有較嚴重的積炭現象,而北側入口緩沖罐內部卻沒有此現象,證明南側入口緩沖罐內部發生過缺氧燃燒或爆炸。而從開裂的南側缸體入口法蘭及流程上看,泄漏著火過程中沒有發生緩沖罐內部燃燒的可能。因此,可以認定在南側入口緩沖罐內部發生過爆炸。

  委托第三方檢測公司對J-203南側入口緩沖罐進行失效分析發現,J-203南側入口緩沖罐罐體與接管加強板焊縫處,有五處貫穿性裂紋。對焊縫樣品的金相分析顯示,裂紋是由于內部超壓造成,該裂紋擴展尖端附近的晶粒存在明顯的擠壓與流動的痕跡,屬于內壓所致。失效分析報告結論認為:緩沖罐內部壓力有突升跡象,焊縫附近,尤其是加強圈與母材剛度的差異導致上述薄弱環節開裂。

  該緩沖罐處于壓縮機入口端,正常運行時工藝上是沒有造成內部超壓可能的。而廠房爆炸時的沖擊波也只能使該罐形成外部受壓,失穩變形。只有在緩沖罐內部氣體發生爆燃時,才可能引起罐內瞬間超壓。因此,可以證明在該緩沖罐內部發生了氣體爆燃。爆燃時間應在事故發生前約2分44秒,并造成了J-203出口排氣溫度陡升。

  #委托第三方檢測公司對壓縮機南側中體斷裂情況進行失效分析表明:壓縮機中體材質使用正確,斷口沒有制造缺陷和原始缺陷,斷口應是受到較強外力沖擊造成。因此,可以判定南側中體斷裂是在壓縮機廠房爆炸時造成。

  委托第三方檢測公司對現場找到的2條斷裂的南側缸頭支撐板螺栓進行失效分析,其中一條(1#)螺栓終斷區在斷口中部,部分為陳舊斷口,部分為瞬間斷裂斷口,是由于交變應力引起的疲勞斷裂;另一條(2#)螺栓斷口為杯狀,剪切區較大,失效原因為受到較大剪切應力所致。失效分析表明,雖然有一條螺栓事故發生前存在舊的裂紋,但并沒有斷裂。兩條螺栓最終斷裂原因均為瞬間較大剪切力造成。另外,南側缸頭支撐板有明顯被拉變形的現象,也說明支撐板螺栓是被外力拉斷。因此,可以判定南側缸頭支撐板螺栓的斷裂是在壓縮機廠房爆炸時造成。

  3.3從操作上分析

 。1)事故發生前,裝置運行正常,沒有進行任何生產調整。

  當班操作工凌晨2時巡檢時J-203入口緩沖罐無積液。

  (2)操作工回顧,首先關閉了J-202放空閥,然后打開了J-202入口閥。稍后,聽到J-203附近出現異常聲音,關閉閥門后,異常聲音并沒消失。因此,可以判定此異常聲音的產生與此次操作有直接關系。

  (3)有操作工隨即看到J-203南側入口緩沖罐在晃動,且周圍有白色煙霧。說明此時緩沖罐受到了較強沖擊,同時緩沖罐一些部位已開始發生泄漏。因此,可以判定此時J-203南側入口緩沖罐內部發生了爆燃,并出現了泄漏。

 。4)從操作工聽到J-203附近出現異常聲音,隨即關閥J- 202入口閥門,到組織人跑回操作室,推算時間約在2分鐘半左右。由此可以判定,J-203附近出現異常聲音的時間與J-203出口排氣溫度陡升為同一時間,即J-203南側入口緩沖罐內部發生爆燃時間。

  3.4從壓縮機備用情況上分析

  (1)重整壓縮機組1965年裝置初建時沒有氮氣置換系統,2002年裝置擴能改造雖然增設了氮氣線,但車間為防止氫氣倒竄入氮氣管網,日常將其加盲板盲斷。

 。2)日常壓縮機停機后只采用關閉出入口閥,打開放空閥進行泄壓后,即交付檢修。檢修完備用時,壓縮機出入口閥關閉,放空閥微開,為機體放空狀態。以上過程中,壓縮機體內必然要進入空氣。

 。3)日常切換壓縮機時一直采用關閉出口閥,放空閥,打開入口閥用氫氣充壓的方法直接置機內換空氣的。此方法不僅在被置換的壓縮機內可能形成爆炸性氣體,而且壓力控制不當還可能將空氣存入相并聯的其它機組。

 。4)壓縮機J-201,202,203使用同一脫液線,雖然R-101壓力只有03MPa,但因脫液線已不用,總的出口閥門處于關閉狀態。因此單機排液閥門內漏時,脫液線內的壓力會很快上升,造成氣體互竄現象。同時,現場勘查發現J-203南側入口緩沖罐根部排液閥處于打開狀態。因此,可以判定在J-202引氣過程中,J-202機內的氣體通過入口緩沖罐排液線進入到了J- 203南側入口緩沖罐。

  4結論及事故經驗教訓

  綜合以上分析,認為這是一起因管理不到位引起的安全生產責任事故。事故的直接原因是在切換備機J-202時,采用氫氣直接置換J-202系統內的空氣,空氣竄入正在運行的J-203南側入口緩沖罐內,導致該緩沖罐內部發生爆燃,氫氣泄漏,造成氫壓機廠房閃爆著火。事故的間接原因一是車間違反%煉化企業生產裝置操作規程管理規定&,沒有按照操作規程制訂崗位操作卡片,操作卡片中沒有氮氣置換程序。二是車間管理人員安全意識淡薄,將已接入裝置的氮氣線加裝盲板,違反了易燃氣體設備和管道使用前應進行惰性氣體置換的規定。三是車間對壓縮機脫液線系統管理混亂,使之處于失控狀態。

  事故經驗教訓主要有:一是煉油廠生產受控管理不到位,沒有及時發現和糾正車間管理上存在的問題。二是車間安全管理不到位,習慣性違章的做法還大量存在。三是車間工藝管理不到位,輔助流程管理混亂。四是車間培訓工作不到位,操作人員判斷,處理崗位生產問題的能力不夠。五是關鍵設備上隱患沒有完全消除,仍然存在著有嚴重缺陷的螺栓,說明設備管理工作還不到位。


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