1.事故簡介
1988年11月29日,某廠電爐加料起重機主鉤沖頂,拉斷鋼絲繩,吊鉤墜落,砸死一人
2.事故發生過程
某鋼鐵廠二煉鋼車間起重機司機甲駕駛5號橋式起重機給7號電爐裝完第四遍料并平完料之后,爐前工乙指揮該起重機準備將掉在電爐西側的一根廢鋼吊人,起重機甲在起升主鉤的同時,降落副鉤,結果主鉤卻超過上升極限位置后繼續上升,將起升鋼絲繩拉斷,致使吊鉤墜落將乙砸傷,經送醫院搶救無效死亡。
3.事故原因分析
(1)在起升主鉤、下降副鉤作業時,因主鉤起升高度限位器的觸頭發生粘連,使限位器失效,導致主鉤繼續上升沖頂墜落。
(2)在起升主鉤、下降副鉤作業時,當主鉤起升到位后,司機將上鉤控制器手柄拉到零位,但因操作不慎,使控制器手柄從零位移動,造成主鉤繼續上升。
(3)管理部門未按要求對起重機進行定期檢查保養,木未對主鉤起升高度限位器觸頭進行定期更換而埋下事故隱患。
4.事故結論與教訓
這是一起設備缺陷與人為過失共同造成的事故。
除了操作者技術不熟練,手柄沒到零位,應吸取教訓外,起升機構的安全裝置——起升高度限位器,‘一定要保證性能可靠。運行前一定要進行功能試驗,如有異常,要及時修復,否則應停止使用。
5.事故的預防對策
(1)盡快修復起升高度限位器。如果不能修復,或修復后性能不可靠,應予以報廢新的。另外,還要將副鉤的限位器和其它起重機的起升高度限位器全部檢查一遍。
(2)根據設置安全裝置的冗余原則,每個起升機構最好設置兩個限位器,實行雙保險。如果每個限位器的可靠度R=0.9,那么兩個限位器并聯后,可靠度提高為:
Rs=I-(1-R)2=0.99
式中:R——單個限價器的可靠度;Rs——兩個并聯限位器系統的可靠度。
(3)加強對員工的安全技術和安全思想教育,作業時增強安全意識,做到思想集中,技術熟練。技術難度大的動作要反復訓練,生理上達到條件反射,使操作者會開、會做,靈敏準確,一步到位,避免手柄未到零位,而思想卻到了“零位”的現象出現。另外,地面指揮人員應站在不危險的區域指揮,即使在加了兩套可靠的起升限位器的起重機下作業,也不應站在吊鉤下方,以防不測。
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