1.事故簡介
1989年6月30口,某鋼廠機修廠準備用30t主鉤吊重物時,5t副鉤起升控制器手柄未回零位,停電后再送電時,副鉤上升沖頂,斷繩墜鉤,致使一人死亡,一人受重傷。
2.事故發生過程
某鋼廠4名工人準備用傳料車把5根軸類鍛件從準備工段運到水壓機處,叫30/5t橋式起重機過來吊料。當30/5t橋式起重機司機聽到喊聲后,把起重機主鉤上掛的四爪吊鉗放下,打算用主鉤來吊傳料車。在地面指揮人員的指揮下,司機把起重機開到傳料車上方對位后放下主鉤。這時司機將副(鉤)小車往一側端梁開動,同時操縱副鉤控制器使副鉤起升到離起升高度極限位置0.3m左右時,打算停止副鉤起升,便拉回副鉤控制器手柄,但沒有拉到“零位”。恰巧就在這一瞬間副(鉤)小車碰到遠行極限位置限制器,造成自動切斷電源,也使副鉤停止上升。司機為使起重機繼續工作,又重新送電。由于副鉤起升控制器手柄仍在上升位置,送電后副鉤繼續上升,這時司機只注意下邊,沒再注意副鉤,而副鉤的起升高度限位器失靈,致副鉤沖頂。此時在起重機下面干活的人員聽到[上面有響聲,但沒有引起他們的重視。正在拉另一根鋼絲繩吊索準備往主鉤上掛時,副鉤的起升繩被拉斷,副鉤墜落,砸到一人頭部及另一人手指上,造成一死一傷。
3.事故原因分析
(1)起重機司機違反操作規程。在停止副鉤上升時,未將手柄拉到零位;在副鉤小車碰到運行限位器使起重機斷電后,未檢查副鉤起升手柄是合在零位;在重新送電前也未注意此問題;副鉤起升手柄始終處于上升位置。送電后,副鉤繼續上升,又沒引起司機注意,釀成事故。
(2)副鉤起升高度限位器失靈,末及時修復。
4.事故結論與教訓
起升限位器故障與操作失誤共同引起的傷亡事故。
從管理和設備兩方面總結教訓。
在管理方面,要進一步落實安全生產責任制,做到警鐘長鳴。在每月的點檢表中該起重機副起升機構的高度限位器失靈已有記載,但未能引起有關人員的重視。對起重機司機應加強技術培訓和安全教育,切忌再發生手柄拉不到零位的誤操作。
在設備上存在的故障應加以整改。該起重機除了起升高度限位器有故障外,電氣線路也存在缺陷,起重機電氣控制線路中沒設置零位保護線路。
5.事故的預防對策
加強設備管理和安全管理,對從事起重工作的人員進行技術培訓,持證上崗;
修復和更換起升限位器,電氣線路中增加零位保護功能,當斷電后重新送電時,若控制器手柄不在零位,則不能使該機構啟動,只有將手柄回到零位后才能啟動該機構。
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